|     摘要:本文從濟南分公司新上鐵路罐車密閉裝車計量系統(tǒng)的原因背景出發(fā),闡述該系統(tǒng)的設計思想和組成;通過分析實際運行過程中儀表比對數據,討論影響儀表貿易交接準確性的各種因素,提出相應的解決方法;最后通過鐵路罐車密閉裝車計量系統(tǒng)投用效果,證實該系統(tǒng)可產生的明顯經濟效益。   關鍵詞:計量;質量流量計;測量過程控制   一、問題的提出   濟南分公司每年銷售汽油約90萬噸,其中70%(約63萬噸)的汽油通過鐵路運輸出廠。鐵路輕油裝車棧臺現(xiàn)有26個汽油裝車鶴位,一直采用敞口裝車方式,存在的問題較多:   1、汽油在裝車過程中,由于油品噴灑、攪動,產生一定的油氣揮發(fā),不僅存在很大的安全隱患,而且據有關資料介紹每次裝車揮發(fā)油氣約為裝車量的1.8‰左右,造成相當客觀的經濟損失。   2、每月汽油裝火車約1300節(jié),全部采用人工檢尺、測溫和采樣分析,職工的勞動強度比較大,同時惡劣的工作環(huán)境危害了操作員工的身體健康。   3、裝車過程靠人工目測液位,容易出現(xiàn)欠裝或超裝情況,給客戶和鐵路部門帶來不必要的困難。   隨著企業(yè)管理水平的不斷提高,為減少產品外運蒸發(fā)損耗、消除安全隱患、降低職工勞動強度,2003年濟南分公司決定對火車輕油裝車臺進行改造,新上一套鐵路罐車密閉裝車自動計量系統(tǒng),并于2004年6月投用。   計量裝車系統(tǒng)是石油化工行業(yè)對外銷售的關鍵環(huán)節(jié),它直接關系到企業(yè)的經濟效益和信譽,但是我國目前的計量裝車系統(tǒng)大多采用傳統(tǒng)的儀表計量方式,就是利用DCS、PLC或A/D接口板采集現(xiàn)場計量儀表發(fā)出的頻率或模擬信號,然后在計算機內部根據脈沖當量或量程范圍變換成當前的瞬時流量,然后再進行積分累積運算,從而完成裝車的計量工作,還有的系統(tǒng)使用與計量儀表成套的批量控制器完成計量裝車任務。     從上述計量過程中不難發(fā)現(xiàn),這種傳統(tǒng)的計量方式存在以下缺陷:    1、無論采用上述哪種計量方法,都存在二次計量的精度損失。一次計量是在流量檢測儀表內部完成的,然后再由檢測儀表變換成電信號輸出到外界供檢測計量系統(tǒng)使用,那么無論二次計量精度有多高,都存在一個精度損失的問題,因此造成了不必要的二次計量精度損失,而計量精度是裝車系統(tǒng)中的關鍵指標。    2、計量儀表本身所具有的性能沒有充分發(fā)揮出來。近年來隨著IT技術的飛速發(fā)展和廣泛應用,許多智能化儀表不僅具有就地顯示、補償運算等功能,而且還具有遠程數字通信的功能,但與之相應的智能化系統(tǒng)卻沒有及時跟上,使得儀表性能提高了,系統(tǒng)成本并沒有降低,系統(tǒng)集成仍沿襲舊的傳統(tǒng),儀表的先進性、方便性和靈活性沒有充分發(fā)揮出來。   鑒于此,我們在新上的鐵路罐車密閉裝車自動計量系統(tǒng)中充分利用了目前計量儀表的數字通訊性能,采用現(xiàn)場總線的方式直接從計量儀表中讀取各類參數,有效解決了傳統(tǒng)計量裝車系統(tǒng)的缺陷,進一步提高了汽油出廠計量的準確性。       二、鐵路罐車密閉裝車自動計量系統(tǒng)的組成   由深圳富思達公司開發(fā)的自動計量系統(tǒng)由現(xiàn)場控制器、遠程控制室、操作微機、計量微機和MIS網關等五部分組成,F(xiàn)場控制器負責采集現(xiàn)場信號、控制閥門和裝油過程控制。操作微機通過現(xiàn)場總線收集現(xiàn)場控制器數據,形成各類記錄,轉發(fā)操作員控制命令;通過內部局域網與計量微機相聯(lián),計量微機與總廠信息網相聯(lián),并提供裝油基本信息。MIS網關存儲基本信息供上級管理部門查詢。   系統(tǒng)中的五個部分通過兩種內部通訊網絡相連,其中操作微機和定值控制器之間通過RS485標準現(xiàn)場總線連接,通訊接口采用光電隔離技術,最多可連接64臺現(xiàn)場控制器,最大距離為1200米,連接電纜為屏蔽雙絞線;操作微機、計量微機和MIS網關的拓撲結構采用標準ETHERNET,使用TCP/IP協(xié)議。   系統(tǒng)體系結構圖見圖1。   該系統(tǒng)的操作分為定量裝車操作和計量操作兩部分。   現(xiàn)場定量裝車過程由裝運車間負責,操作員負責在操作微機上錄入現(xiàn)場需裝車的油品名稱、鶴位名稱、該鶴位對應的油罐車的車號、車型和預裝量等信息。根據這些信息,系統(tǒng)自動完成定量裝車任務,并生成“成品油出廠記錄”傳送至計量中心的專用計量微機。    計量操作獨立于現(xiàn)場裝車操作,主要由現(xiàn)場計量儀表、計量微機和現(xiàn)場總線構成。計量微機由計量中心專職計量員負責操作。計量員根據成品油出廠記錄,錄入相應罐車的容積表號、到站、收貨單位以及出廠單號等信息,系統(tǒng)根據這些信息以及從現(xiàn)場計量儀表采集的數字信號自動生成出廠計量單,并傳送至公司銷售網作為產品銷售出廠的計量數據。 
 
 圖1   計量系統(tǒng)體系結構圖   現(xiàn)場計量儀表,我們采用了美國艾默生公司生產的E型羅斯蒙特質量流量計,由一次檢測元件----質量流量計傳感器和智能變送器2700組成。我公司的計量裝車系統(tǒng)就是通過智能變送器上的RS-485數字通訊,利用普通PC機上豐富的RS-232串口資源,使普通PC機與現(xiàn)場質量流量計構成一個智能數字通訊網絡結構,然后使用深圳富思達公司開發(fā)的PC機上的通訊采集軟件包通過該網絡與智能變送器進行數字通訊,使PC機獲取智能變送器中豐富的信息,如瞬時流量、累計流量、密度、溫度等。      三、鐵路罐車密閉裝車自動計量系統(tǒng)運行分析   在測量過程中影響測量結果的不僅僅是測量設備,它還涉及到人員、程序、原理、環(huán)境等諸多因素,所以測量是一個綜合的過程。測量過程控制是包括對測量數據監(jiān)督、處理、連同糾正在內的全過程,是通過對測量數據的統(tǒng)計,分析其誤差是否在計量允差范圍內,從而實現(xiàn)對測量的控制,使測量結果滿足測量需求。測量過程控制可用圖2表示。
 
 圖2     測量的過程控制   為使?jié)戏止捐F路罐車密閉裝車自動計量系統(tǒng)最終達到貿易交接的條件,我們采用了測量的過程控制方法,從質量流量計進廠、安裝、調試到投用做了大量工作,通過罐區(qū)付出、槽車檢尺、過衡稱重與流量計讀數進行了長期的比對跟蹤,獲得上千組標定數據。   (一) 質量流量計比對數據分析   1、 單個鶴位的手檢尺與流量計標定數據見表1和圖3。
 
| 表1                鐵路槽車12股13#位流量計標定數據 |  
| 序號 | 汽油標號 | 標定日期 | 流量計讀數t | 人工檢尺量t | 差量t | 差率‰ |  
| 1 | 93# | 5月25日 | 49.09 | 49.013 | 0.077 | 1.57 |  
| 2 | 90# | 5月25日 | 42.064 | 42.204 | -0.14 | -3.33 |  
| 3 | 93# | 5月26日 | 42.149 | 41.883 | 0.266 | 6.31 |  
| 4 | 90 | 5月27日 | 49.065 | 49.016 | 0.049 | 1 |  
| 5 | 90 | 6月2日 | 42.036 | 41.888 | 0.148 | 3.52 |  
| 6 | 90 | 6月2日 | 49.066 | 48.629 | 0.437 | 8.91 |  
| 7 | 93 | 6月4日 | 42.028 | 41.996 | 0.032 | 0.76 |  
| 8 | 93 | 6月4日 | 49.026 | 48.702 | 0.324 | 6.61 |  
| 9 | 93 | 6月4日 | 49.026 | 49.173 | -0.147 | -3 |  
| 10 | 93 | 6月4日 | 49.07 | 48.667 | 0.403 | 8.21 |  圖3 單個流量計與手檢尺比對趨勢  
 
   2、 每一批付油后流量計與手檢尺標定數據見表2和圖4。   表2 鐵路槽車流量計與手檢尺批標定數據
 
| 表2               鐵路槽車流量計與手檢尺批標定數據 |  
| 序號 | 汽油標號 | 標定日期 | 流量計讀數t | 人工檢尺量t | 差量t | 差率‰ |  
| 1 | 93# | 5月25日 | 561.029 | 560.195 | 0.834 | 1.487 |  
| 2 | 90# | 5月25日 | 567.813 | 567.498 | 0.315 | 0.555 |  
| 3 | 93# | 5月26日 | 532.727 | 530.01 | 2.717 | 5.1 |  
| 4 | 90 | 5月27日 | 473.241 | 471.374 | 1.867 | 3.945 |  
| 5 | 90 | 5月27日 | 230.638 | 229.661 | 0.977 | 4.236 |  
| 6 | 90 | 5月27日 | 551.248 | 549.404 | 1.844 | 3.345 |  
| 7 | 90 | 6月2日 | 182.501 | 182.03 | 0.471 | 2.581 |  
| 8 | 93 | 6月4日 | 147.212 | 146.245 | 0.967 | 6.569 |  
| 9 | 93 | 6月4日 | 462.647 | 461.711 | 0.936 | 2.023 |  
| 10 | 90 | 6月4日 | 405.977 | 404.84 | 1.137 | 2.801 |  圖4  每批付油后流量計與手檢尺比對趨勢
 
 3、單個鶴位的流量計與靜態(tài)衡比對數據見表3。 
| 表3        鐵路槽車12股13#位流量計與靜態(tài)衡標定數據 |  
| 序號 | 汽油標號 | 標定日期 | 流量計讀數t | 過磅量 t | 差量 t | 差率‰ |  
| 1 | 90 | 5月27日 | 49.065 | 48.9 | 0.165 | 3.36 |  
| 2 | 90 | 6月2日 | 42.036 | 41.88 | 0.156 | 3.71 |  
| 14 | 90 | 6月2日 | 49.066 | 48.82 | 0.246 | 5.01 |  
| 5 | 90 | 6月10日 | 49.082 | 48.96 | 0.122 | 2.49 |  
| 6 | 90 | 6月10日 | 42.061 | 41.96 | 0.101 | 2.40 |  
| 7 | 90 | 6月15日 | 41.53 | 41.46 | 0.07 | 1.69 |  4、每批付油后流量計與靜態(tài)軌道衡比對數據見表4 
| 表4       鐵路槽車流量計與靜態(tài)衡批標定數據 |  
| 序號 | 汽油標號 | 標定日期 | 流量計讀數 t | 過磅量 t | 差量 t | 差率‰ |  
| 1 | 90 | 5月27日 | 551.248 | 550.120 | 1.128 | 2.046 |  
| 2 | 90 | 6月2日 | 420.516 | 418.300 | 2.216 | 5.270 |  
| 3 | 90 | 6月2日 | 497.250 | 495.200 | 2.050 | 4.123 |  
| 4 | 90 | 6月10日 | 413.541 | 412.220 | 1.321 | 3.194 |  
| 5 | 90 | 6月10日 | 455.604 | 453.860 | 1.744 | 3.828 |  
| 6 | 90 | 6月15日 | 538.027 | 536.420 | 1.607 | 2.987 |  (二)誤差影響因素分析   從系統(tǒng)運行情況看,雖然我們使用了0.1級的質量流量計,計量精度較高,但流量計與手檢尺、靜態(tài)衡比對的數據并不理想。根據我們對全過程的跟蹤分析,在實際使用中油品計量的最終結果同時也受以下因素影響:   1、傳感器安裝方位的影響。由于質量流量計到貨較晚,檢修期間現(xiàn)場施工采用了設置臨時直管段替代流量計的辦法。流量計到廠后將該直管段拆除,直接安裝流量計。由于施工質量和管段變形等原因,有個別表存在安裝不垂直,法蘭不對中的現(xiàn)象,使流量計存在過度應力,影響流量計計量的精確性。   2、氣動控制閥密封性能的好壞。氣動控制閥密封不嚴,批量控制器在開始采集數據前,流量計已經開始走量而造成漏計量;另裝車完畢,由于氣動閥關閉不嚴,會造成付完油冒罐的危險。   3、操作流程的影響。裝車工每次裝車完畢,有時會打開氣動閥后的回油閥,便于排空鶴管內的油品以防漏油。再次裝車時汽油需重新充滿鶴管,流量計讀數與實際裝車量相比偏大。鶴管直徑100mm,長約4m,大約可儲存25kg的汽油。由于裝車工對回油閥操作的隨意性,使得流量計的計量差量也無規(guī)律,雖然鶴管內的油量不算多,但對于用于貿易交接的流量計,25kg已足以影響最后的計量準確性。   四、解決辦法   針對以上種種問題,我們陸續(xù)采取了以下措施:   1、首先校正個別表的安裝方位,消除安裝應力。   2、解決閥門泄漏的問題,更換了部分泄漏嚴重的閥門。   3、改變裝運車間現(xiàn)有裝車程序,由室內操作工先打開氣動閥后,現(xiàn)場裝車工再打開手閥,這樣不僅避免了上述情況造成的漏計量,而且氣動閥先開也有效避免了氣動閥門迅速打開造成的“水擊”現(xiàn)象對流量計的影響。   4、規(guī)定裝車工裝車完畢須打開回油閥時,并及時通知計量員,以便計量員分析流量計多計量的25kg油量,并從最后計量值中扣除。   五、運行效果   采取上述措施后,流量計與檢尺、過衡比對差值明顯減少,出廠計量誤差小于2‰。詳見表5和圖5。   2004年10月鐵路裝車自動計量系統(tǒng)正式用于出廠貿易交接,大大提高了汽油鐵運出廠的計量準確度。裝車自動計量系統(tǒng)用于貿易交接6個月(至05年4月)以來汽油鐵運出廠損耗下降了0.3%,按每年汽油出廠70萬噸,平均銷售價格4000元/噸計算,可有效減少損失800萬元左右。由此可見裝車自動計量系統(tǒng)不僅有效減少運輸中的油品損耗、消除安全隱患、減輕操作員工勞動強度,大大降低了由于計量誤差造成的產品出廠損失,也避免了計量糾紛的出現(xiàn),對維護企業(yè)利益和信譽起到了積極的作用。 
| 表5          鐵路槽車流量計手檢尺批標定數據 |  
| 序號 | 汽油標號 | 標定日期 | 流量計讀數 | 人工檢尺量 | 差量 | 差率‰ |  
| 1 | 90 | 7月29日 | 567.054 | 566.437 | 0.617 | 1.09 |  
| 2 | 90 | 7月29日 | 546.436 | 546.623 | -0.187 | -0.34 |  
| 3 | 93 | 7月31日 | 504.548 | 505.407 | -0.859 | -1.7 |  
| 4 | 93 | 8月1日 | 524.272 | 523.237 | 1.035 | 1.97 |  
| 5 | 93 | 8月1日 | 294.525 | 294.346 | 0.179 | 0.61 |  
| 6 | 90 | 8月2日 | 539.534 | 539.028 | 0.506 | 0.94 |  
| 7 | 90 | 8月3日 | 560.614 | 559.876 | 0.738 | 1.32 |  
| 8 | 90 | 8月3日 | 328.394 | 328.372 | 0.022 | 0.07 |  
| 13 | 90 | 8月6日 | 329.009 | 328.387 | 0.622 | 1.89 |  
| 10 | 90 | 8月12日 | 480.498 | 480.687 | -0.189 | -0.39 |  圖5  每批付油后流量計與手檢尺比對趨勢
 
 作者簡介:尹曉玲,女,山東濟南人,1994年畢業(yè)于杭州中國計量學院熱工系熱工計量測試專業(yè),學士學位,現(xiàn)工作于中石化集團濟南分公司計量中心,從事產品出廠計量管理工作,任工程師。   歡迎訪問www.Emersonprocess.cn了解艾默生更多信息。    
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