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罐式退火銅線變色的原因及改進(jìn)
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  概述:
不少中小電線電纜廠采用罐式退火工藝,銅線表面常發(fā)生變色、發(fā)黑,影響產(chǎn)品質(zhì)量,需要分析解決。
1、銅線表面發(fā)黑的原因
  某廠采用罐式退火工藝流程為:
  檢漏后開(kāi)始升溫,升溫至150 ℃左右,先抽真空,再充入保護(hù)氣,然后繼續(xù)升溫至退火溫度,保溫1~3 h。整個(gè)工藝過(guò)程加熱時(shí)間達(dá)4~8 h,出爐空冷4 h,然后水冷。而夏天出爐冷卻至產(chǎn)品表面溫度50 ℃以下出罐,則需耗時(shí)30 h左右。
  在罐式退火工藝條件下,造成銅電線在罐內(nèi)和出罐后表面變色、發(fā)黑的常見(jiàn)原因如表1 所示。
表1 退火銅線表面變色、發(fā)黑的原因
問(wèn) 題
  影響因素    
原  因


發(fā)
操作者
手或臟手套接觸產(chǎn)品
高于50 ℃出罐
裝料碰觸罐壁
未按規(guī)程操作
工藝
退火制度不合理
規(guī)定抽氣時(shí)間不足
未洗爐
環(huán)境
潮濕結(jié)露
煙塵濃度大
SO2含量高
設(shè)備
真空泵故障
真空泵油漏入罐內(nèi)
退火罐污染
退火罐密封不嚴(yán)
原材料
銅中雜質(zhì)含量大
保護(hù)氣體不純
銅線表面殘留軋制油
  銅線退火后立即出現(xiàn)或經(jīng)一段時(shí)間后出現(xiàn)表面變色、發(fā)黑的現(xiàn)象,可以認(rèn)為是一種腐蝕 過(guò)程。根據(jù)金屬的腐蝕理論,金屬腐蝕是金屬表面或界面上進(jìn)行的化學(xué)或電化學(xué)多相反應(yīng),使金屬轉(zhuǎn)入了氧化狀態(tài)。由腐蝕過(guò)程的特點(diǎn)看,可把金屬腐蝕分為化學(xué)腐蝕、電化學(xué)腐蝕和物理腐蝕。銅線退火過(guò)程中出現(xiàn)的表面變色、發(fā)黑的現(xiàn)象,可以認(rèn)為是化學(xué)腐蝕為始,繼而發(fā)生電化學(xué)腐蝕。退火產(chǎn)品降溫出罐后,其表面出現(xiàn)的腐蝕現(xiàn)象以繼續(xù)進(jìn)行的電化學(xué)腐蝕為主 。
金屬的腐蝕是十分復(fù)雜的過(guò)程。環(huán)境介質(zhì)的組成、性質(zhì)、溫度、金屬的表面狀態(tài)、化學(xué)成 分、組織結(jié)構(gòu)、應(yīng)力狀態(tài)都可對(duì)腐蝕造成很大的影響。銅在空氣中的氧化,常溫下就可以進(jìn)行,在銅表面生成一層很薄的氧化膜。在退火罐內(nèi),高溫下最易引起銅化學(xué)腐蝕的原因是罐內(nèi)含有一定濃度的氧,如罐內(nèi)未抽凈的空氣、保護(hù)氣中含有的氧氣、冷卻過(guò) 程中罐內(nèi)保護(hù)氣壓低于大氣壓時(shí)因密封不嚴(yán)而滲入的空氣等。退火罐內(nèi)的氧在450~500 ℃ 的條件下與銅發(fā)生如下反應(yīng):
(1)
(2)
在式(1)、式(2)中,氧化物的平衡氧壓分別是10-12Pa和5×10 -16Pa。
為了驗(yàn)證退火罐內(nèi)氧對(duì)銅線的腐蝕作用,我們?cè)谠囼?yàn)室中利用真空爐模擬實(shí)際的退火工藝 (但不通保護(hù)氣)對(duì)紫銅試樣進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果如表2所示。
表2 真空度對(duì)銅線表面狀態(tài)的影響
真空度/Pa 試樣表面狀態(tài)
0.75 表面光亮
200 表面發(fā)暗,無(wú)光澤
從試驗(yàn)結(jié)果看,在真空度較低的情況下,退火罐內(nèi)存在著明顯的化學(xué)腐蝕作用。
  但在實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),當(dāng)嚴(yán)格控制退火罐內(nèi)氣氛的純度(氧濃度很低)后,退火銅線出罐后若干時(shí)間(一般是幾十分鐘至幾小時(shí)),銅線表面仍然出現(xiàn)變色、發(fā)黑的現(xiàn)象。這種現(xiàn)象主要是由殘留在銅線表面的拉絲潤(rùn)滑油對(duì)銅線表面的腐蝕引起的。
  為了驗(yàn)證潤(rùn)滑油對(duì)銅線的腐蝕作用,在真空爐內(nèi)模擬實(shí)際的退火工藝對(duì)表面涂覆拉絲 潤(rùn)滑油的紫銅試樣進(jìn)行了試驗(yàn),結(jié)果如表3所示,從試驗(yàn)結(jié)果可見(jiàn),潤(rùn)滑油的存在會(huì)引起銅 線表面嚴(yán)重的腐蝕。
表3 軋制潤(rùn)滑油對(duì)銅線表面狀態(tài)的影響
真空度/Pa 表面涂覆潤(rùn)滑油 出爐后銅線表面狀態(tài) 出爐后72 h銅線表面狀態(tài)
0.75 多 發(fā)暗、變色(紫褐色) 嚴(yán)重變色、發(fā)黑
0.75 少 發(fā)暗,淺褐色 變色、發(fā)黑
0.75 無(wú) 表面光亮 表面未變色
殘留在銅線表面的拉絲潤(rùn)滑油,在退火溫度下,其中的飽和烴類(lèi)、酯類(lèi)物質(zhì)裂解后產(chǎn)生 的活性碳原子、一氧化碳等裂解產(chǎn)物能還原CuO,破壞銅線表面的氧化膜層,引起銅線表面活化,使活性碳原子沉積在活化表面(如殘留的潤(rùn)滑油較多,會(huì)在銅線表面沉積一層碳黑), 此外,潤(rùn)滑油中的S等雜質(zhì)也與銅發(fā)生反應(yīng),生成CuS,見(jiàn)式(3)~式(5)。
  CuO + CO →Cu + Co2 (3)
Cu + C → Cu [C] (4)
Cu + S → CuS (5)
產(chǎn)品出罐后,在大氣中,附著在銅線表面的碳或CuS能與銅組成腐蝕原電池,使銅表面進(jìn)一步腐蝕變色,如式(6)、式(7)。同時(shí),沉積在銅線表面的微小碳顆粒能吸附大氣中的SO2和水汽,在銅線表面形成有腐蝕性的酸性電解液,生成一層可見(jiàn)膜CuSO4.3Cu(OH) 2,這樣在銅線表面既發(fā)生原電池腐蝕反應(yīng),又發(fā)生酸性腐蝕反應(yīng),使銅線表面變色。
陽(yáng)極 Cu2+ + 2e -   (6)
陰極 O2 + 2H2O + 4e → 4OH -  (7)
2、 工藝改進(jìn)
  銅線退火過(guò)程中出現(xiàn)的變色、發(fā)黑現(xiàn)象,主要是由退火罐內(nèi)的氧化反應(yīng)和出罐后的電化學(xué)反應(yīng)引起的,工藝上可通過(guò)采取杜絕罐內(nèi)氧化反應(yīng)和防止罐外電化學(xué)反應(yīng)的辦法來(lái)避免或減少銅線的變色、發(fā)黑。具體的工藝措施如下:
  ① 及時(shí)更換破損拉模,防止因拉模破損劃傷銅線表面,從而在劃痕內(nèi)殘留較多的潤(rùn)滑油, 引起產(chǎn)品變色、發(fā)黑。
  ② 定期對(duì)退火罐進(jìn)行高壓水沖洗、烘干清理,保持罐內(nèi)清潔。同時(shí)廢除在罐內(nèi)放置木炭的 退火方法,減少碳?jí)m顆粒附著在產(chǎn)品表面。
  ③ 采用N2氣替代壓縮空氣試驗(yàn)退火罐氣密性,并在退火罐升溫至200 ℃的過(guò)程中連續(xù)抽氣 ,一方面可使升溫過(guò)程中罐內(nèi)氧濃度降低,另一方面可使揮發(fā)的潤(rùn)滑油蒸汽排出而不會(huì)沉積 在產(chǎn)品表面。
  ④ 應(yīng)對(duì)保護(hù)氣體進(jìn)行凈化,避免氧、水蒸汽等有害氣體進(jìn)入退火罐。
 、 在退火罐出爐空冷過(guò)程中,向罐內(nèi)充入保護(hù)性氣體,并維持罐內(nèi)壓力大于1個(gè)大氣壓, 這樣既可縮短冷卻時(shí)間,又可防止因退火罐密封不嚴(yán)而進(jìn)入空氣。
 、 對(duì)退火后銅線實(shí)行緩蝕處理。即用浸有銅的氣相緩蝕劑苯并三唑的包裝紙包覆出罐的銅線卷,減緩銅的電化學(xué)腐蝕。
  根據(jù)上述工藝改進(jìn)措施,將罐式退火的工藝流程改進(jìn)為:
某廠采用這種改進(jìn)的罐式退火工藝進(jìn)行試驗(yàn)生產(chǎn),銅線退火后表面變色、發(fā)黑率由原來(lái)的9.5%降至1.6%以下,并且取消了砂紙打磨工序。
3、結(jié)論
  銅線芯產(chǎn)品罐式退火后表面出現(xiàn)的變色、發(fā)黑現(xiàn)象主要是由退火罐內(nèi)的氧化腐蝕和出 罐后銅線表面的電化學(xué)腐蝕引起的。采用杜絕罐內(nèi)進(jìn)氧,去除殘留軋制潤(rùn)滑油和退火后對(duì)產(chǎn)銅線實(shí)行緩蝕處理的工藝改進(jìn)措施可以有效地解決產(chǎn)品表面變色、發(fā)黑的問(wèn)題。

 

狀 態(tài): 離線

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