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焊接機器人控制系統(tǒng)應用分析與探究
北京深隆科技有限公司
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本文著重介紹了焊接機器人控制系統(tǒng)的原理,對機器人控制系統(tǒng)結構和各部分的功能進行了闡述,對其出現(xiàn)的一些典型故障處理及日常維護注意事項進行了分析。

    焊接作為工業(yè)生產(chǎn)制造過程中的“裁縫”,是工業(yè)生產(chǎn)中非常重要的加工方式,同時由于焊接煙塵、弧光、金屬飛濺的存在,焊接的工作環(huán)境非常惡劣,焊接質量的好壞對產(chǎn)品質量起著決定性的作用,加之目前經(jīng)濟形勢下,人工成本逐步上升。機器人焊接的應用代表了汽車工業(yè)的一個新發(fā)展方向。

焊接控制系統(tǒng)概述

    其控制系統(tǒng)采用32位CPU控制,以提高機器人運動插補運算和坐標變換的運算速度。采用64位數(shù)字伺服驅動單元,同步控制6軸運動,運動精度大大提高,最多可控制到21軸,進一步改善了機器人動態(tài)特性。支持離線編程技術,技術人員可通過離線編程軟件設置參數(shù),優(yōu)化機器人運動程序?刂破鲀(nèi)部結構相對集成化,這種集成方式具有結構簡單、整機價格便宜、易維護保養(yǎng)等特點。

控制系統(tǒng)內(nèi)部結構分析
控制器是機器人的核心部分,實現(xiàn)對機器人的動作操作、信號通訊、狀態(tài)監(jiān)控等功能。下面以FANUC—F-200iB為例,對其控制系統(tǒng)內(nèi)部結構和各部分的功能進行分析:

電源供給單元 變壓器向電源分配單元輸入230V交流電,通過該單元的系統(tǒng)電源分配功能對控制箱內(nèi)部各工作板卡輸出210V交流電及±15V、+24V直流電。

安全保護回路 由變壓器直接向急停單元供電,并接入內(nèi)部各控制板卡形成保護回路,對整個系統(tǒng)進行電路保護。

伺服放大器 不僅提供伺服電機驅動和抱閘電源,并且與絕對值編碼器實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)轉換,與主控機間采用光纖傳輸數(shù)據(jù),進行實時信號循環(huán)反饋。

輸入/輸出模塊 標配為ModuleA/B,另外也可通過在擴展槽安裝Profibus板、過程控制板與PLC及外圍設備進行通訊。

主控單元 整個控制系統(tǒng)的中樞部分,包括主板、CPU、FROM/SRAM組件及伺服卡,負責控制器內(nèi)部及外圍設備的信號處理和交換。

急停電路板 用來對緊急停止系統(tǒng)、伺服放大器的電磁接觸器以及預備充電進行控制。

示教器 包括機器人編程在內(nèi)的所有操作都能由該設備完成,控制器狀態(tài)和數(shù)據(jù)都顯示在示教盒的顯示器上。

故障案例分析

機器人控制器斷電檢修后,對控制器送電,機器人報伺服故障,故障代碼為SERVO-062。對此故障進行復位:按MENUS→SYSTEM→F1, [TYPE]→找master/cal→F3,RES_PCA →F4, YES后,機器人仍然報伺服故障。

1、故障分析和檢查:故障代碼SERVO-062的解釋為SERVO2 BZAL alarm(Group:%d Axis:%d),故障可能原因分析如下:

1) 機器人編碼器上數(shù)據(jù)存儲的電池無電或者已經(jīng)損壞:拆卸編碼器脈沖數(shù)據(jù)存儲的電池安裝盒,電池盒內(nèi)裝有4節(jié)普通1.5V的1號干電池,對每節(jié)電池的電壓進行測量,均在1.4V以下,電池電壓明顯偏低,于是更換新電池,再次對故障進行復位,機器人仍然報SERVO-062故障。

2) 控制器內(nèi)伺服放大器控制板壞:檢查伺服放大器LED“D7”上方的2個DC鏈路電壓檢測螺絲,確認DC鏈路電壓。如果檢測到的DC鏈路電壓高于50V,就可判斷伺服放大器控制板處于異常狀態(tài)。實際檢測發(fā)現(xiàn)DC鏈路電壓低于50V,所以初步判斷伺服放大器控制板處于正常狀態(tài)。 進一步對伺服放大器控制板上P5V、P3.3V、SVEMG、OPEN的LED顏色進行觀察,確認電源電壓輸出正常,沒有外部緊急停止信號輸入,與機器人主板通訊也正常,排除伺服放大器控制板損壞。

3) 線路損壞:對機器人控制器與機器人本體的外部電纜連線RM1、RP1進行檢查,RM1為機器人伺服電機電源、抱閘控制線,RP1為機器人伺服電機編碼器信號以及控制電源線路、末端執(zhí)行器線路、編碼器上數(shù)據(jù)存儲的電池線路等線路。拔掉插頭RP1,對端子5、6、18 用萬用表測量+5V、+24V控制電源均正常。接下來對編碼器上數(shù)據(jù)存儲的電池線路進行檢查。機器人每個軸的伺服電機脈沖編碼器控制端由1-10個端子組成,端子8、9、10為+5V電源,端子4、7為數(shù)據(jù)保持電池電源,端子5、6為反饋信號,端子3為接地,端子1、2空。拔掉M1電機的脈沖控制插頭M1P,萬用表測量端子4、7,電壓為0,同樣的方法檢查M2~M7電機全部為0,由此可以判斷編碼器上數(shù)據(jù)存儲的電池線路損壞。順著線路,發(fā)現(xiàn)正負電源雙絞線的一端插頭長期埋在積水中,線路已腐蝕嚴重。

2、故障處理:更換線路后復位,對機器人進行全軸零點復歸“ZERO POSITION MASTER”,導入備份程序后恢復正常,故障排除。

機器人在焊裝生產(chǎn)線中運用的特點

焊接機器人在高質高效的焊接生產(chǎn)中,發(fā)揮了極其重要的作用,其主要特點:

1、性能穩(wěn)定和焊接質量穩(wěn)定,保證其均一性。焊接參數(shù)如焊接電流、電壓、焊接速度及焊接干伸長度等對焊接結果起決定作用。采用機器人焊接時對于每條焊縫的焊接參數(shù)都是恒定的,焊縫質量受人的因素影響較小,降低了對工人操作技術的要求,因此焊接質量是穩(wěn)定的。而人工焊接時,焊接速度、干伸長等都是變化的,因此很難做到質量的均一性。

2、改善了工人的勞動條件。采用機器人焊接工人只是用來裝卸工件,遠離了焊接弧光、煙霧和飛濺等,對于點焊來說工人不再搬運笨重的手工焊鉗,使工人從大強度的體力勞動中解脫出來。

3、提高勞動生產(chǎn)率。機器人沒有疲勞,一天可24小時連續(xù)生產(chǎn),另外隨著高速高效焊接技術的應用,使用機器人焊接,效率提高的更加明顯。

4、產(chǎn)品周期明確,容易控制產(chǎn)品產(chǎn)量。機器人的生產(chǎn)節(jié)拍是固定的,因此安排生產(chǎn)計劃非常明確。

5、可縮短產(chǎn)品改型換代的周期,減小相應的設備投資?蓪崿F(xiàn)小批量產(chǎn)品的焊接自動化。機器人與專機的最大區(qū)別就是他可以通過修改程序以適應不同工件的生產(chǎn)。

結 論

    做為機器人的主要品牌之一,其在控制原理上與其它品牌機器人大致相同,但其控制部分組成結構有著自己的風格,體現(xiàn)亞洲人的使用習慣,比較適合國內(nèi)使用。我國焊接機器人技術的研究應用雖然較晚,但借鑒于國外的成熟技術,得到了迅速的發(fā)展。但焊接機器人是個機電一體化的高技術產(chǎn)品,單靠企業(yè)的自身能力是不夠的,需要政府對機器人生產(chǎn)企業(yè)及使用國產(chǎn)機器人系統(tǒng)的企業(yè)給予一定的政策和資金支持,加速我國國產(chǎn)機器人的發(fā)展。


 

狀 態(tài): 離線

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