機組集電環(huán)改造方案
2005年3月6日
一、 改造必要性:
尼那電廠目前發(fā)電機組所用集電環(huán)表面有6道凹槽,在運行過程中,因集電環(huán)的軸向移動,凹槽棱角對碳刷進行軸向切割,碳刷磨損很大,并且集電環(huán)槽內(nèi)及刷握內(nèi)碳粉堆積,導致滑環(huán)與碳刷之間接觸不良,碳刷過流能力下降,溫度升高,嚴重時導致部分碳刷、刷握燒灼。對機組的安全穩(wěn)定運行造成嚴重威脅。
二、 改造可行性:
改造后,不僅可以解決集電環(huán)軸向移動對碳刷磨損嚴重的問題,增大碳刷與集電環(huán)的實際接觸面積,還可以在一定程度上降低集電環(huán)的表面粗糙度,改善碳刷和集電環(huán)接觸面,提高碳刷的過流性能,在保證機組穩(wěn)定運行的同時可以減少對碳刷、滑環(huán)的維護工作量,節(jié)約維護成本。
三、 改造前設備狀況:
集電環(huán)制造直徑1130mm 。凹槽數(shù)6道,每道平均深度為6.0mm,凹槽寬2.8 mm。集電環(huán)每極22塊碳刷,廠家配置碳刷型號是J64,在出現(xiàn)磨損嚴重的現(xiàn)象后采用J164—25×32×60 mm型號的碳刷,但在實際運行過程中基本上每月都要進行碳刷的更換,因此碳刷磨損嚴重的問題從根本上并沒有得到解決。
四、 改造方案:
1、將原有集電環(huán)表面的凹槽車平,并且使其表面的粗糙度達到
2、大修時,對集電環(huán)、刷架重新進行精密安裝,使每個刷握安裝孔與集電環(huán)切面垂直,保持集電環(huán)軸線與刷架的軸線同心。
3、徹底解決轉(zhuǎn)子中心體的漏油問題,減少油對碳刷、集電環(huán)的運行影響。
五、 改造后存在的問題分析:
改造后集電環(huán)的直徑由原來的1130 mm變?yōu)?118 mm,集電環(huán)和刷架間的距離將增加6 mm,碳刷的有效使用長度將減小,但這從根本上可以減少碳刷的磨損度。因此改造前后兩者相比改造后更能提高碳刷的可利用小時數(shù)。
六、 改造后在維護過程中注意的事項:
碳刷更換時,盡量使用同一生產(chǎn)批次的碳刷,同時打磨新碳刷,使其尺寸略小于刷握尺寸,以免在運行時碳刷通過電流后發(fā)熱,刷體膨脹,卡在刷握內(nèi)。并掌握每個彈簧卡的壓力,并及時更換。保證每條碳刷的電阻系數(shù)相同,使碳刷的電流分配均勻。
七、 改造結(jié)論:
改造后可以解決集電環(huán)軸向移動對碳刷磨損嚴重的問題,還可以在一定程度上降低集電環(huán)的表面粗糙度,改善碳刷和集電環(huán)接觸面,提高碳刷的過流性能,在保證機組穩(wěn)定運行的同時可以減少對碳刷、滑環(huán)的維護工作量,節(jié)約維護成本。
機組集電環(huán)改造完畢投入運行后,繼續(xù)觀察碳刷、集電環(huán)的運行情況。
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