北京利德華福電氣技術(shù)有限公司 供稿
摘要:通過對機組電動給水泵的變頻調(diào)速及其附屬設(shè)備的改造,完善了運行工藝,節(jié)約了電能。
關(guān)鍵詞:給水泵、前置泵液力偶合器、變頻調(diào)速系統(tǒng)、節(jié)能。
一、變頻改造前現(xiàn)場情況介紹
包頭東華熱電有限公司位于內(nèi)蒙古包頭市境內(nèi),裝機2*300MW汽輪發(fā)電機組,每臺機組配置三臺50%額定容量通過液力耦合器驅(qū)動的電動給水泵,給水泵組配有由給水泵電動機同軸定速驅(qū)動運行的前置泵。
根據(jù)包頭東華熱電有限公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明:1號機組、2號機組給水泵設(shè)計為3x50%額定容量電動給水泵,配液力偶合器調(diào)速。2010年1號機組給水泵耗電量占發(fā)電量的2 %,占發(fā)電廠用電率的23%,其耗電量是很大的。直接影響能源消耗及發(fā)電成本。因此對電動給水泵的調(diào)速方式進行優(yōu)化和改造,是十分必要的。
本次擬對#1機組#1給水泵進行變頻節(jié)能綜合升級技術(shù)改造,即前置泵技術(shù)改造、液力偶合器技術(shù)改造、高壓變頻器配套改造。
為了進一步適應(yīng)廠網(wǎng)分開、競價上網(wǎng)的電力體制,節(jié)約能源,降低廠用電率,保護環(huán)境,簡化運行方式,減少轉(zhuǎn)動設(shè)備的磨損等,公司決定在發(fā)電機組給水泵上采用北京利德華福電氣技術(shù)有限公司生產(chǎn)的高壓變頻器調(diào)速裝置。
二、給水泵系統(tǒng)工況
給水泵組設(shè)備技術(shù)參數(shù):
表一前置泵參數(shù)
型號
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SQ250-560
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揚程
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103m
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軸功率
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110KW
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流量
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553.6 m3/h
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額定轉(zhuǎn)速
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1490rpm
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進水壓力
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0.65MPa
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必需汽蝕余量
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進水溫度
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165℃
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出水壓力
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1.1MPa
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生產(chǎn)廠家
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表二 給水泵電動機參數(shù)
型號
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YKS5400-4
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額定轉(zhuǎn)速
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1491rpm
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額定功率
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5400KW
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功率因數(shù)
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0.85
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額定電壓
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6KV
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冷卻方式
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水-空氣
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額定電流
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599A
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空載電流
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表三 液力偶合器參數(shù)
型 號
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GCH104A-47
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調(diào)速范圍
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20%~97%
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額定輸入轉(zhuǎn)速
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1490rpm
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額定滑差
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2.4
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額定輸出轉(zhuǎn)速
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1310-5239rpm
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額定輸出功率
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5400KW
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生產(chǎn)廠家
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表四 給水泵參數(shù)
型號
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CHTC5
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揚程
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2067m
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流量
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563.8m3/h
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進水溫度
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165℃
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軸功率
|
5400KW
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進水壓力
|
1.1MPa
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額定轉(zhuǎn)速
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5239rpm
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出口壓力
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19.896MPa
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生產(chǎn)廠家
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上海凱士比泵有限公司
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三、變頻改造方案簡介
本次改造主要涉及以下幾方面:系統(tǒng)主回路控制方案、前置泵,液耦及供油系統(tǒng)改造方案。我們將相關(guān)環(huán)節(jié)介紹如下:

圖一:現(xiàn)場高壓變頻器

圖二:空水冷系統(tǒng)
3.1 系統(tǒng)主回路控制方案
基本原理:它是由3個高壓真空斷路器QF1,QF2及QF3組成(見下圖)。要求QF1、QF2不能和QF3同時閉合, 在電氣上實現(xiàn)互鎖。變頻運行時,QF1和QF2閉合,QF3斷開;工頻
運行時,QF3閉合,QF1和QF2斷開。

圖三:主回路變頻控制圖
3.2相關(guān)設(shè)備改造方案
3.2.1前置泵方案

圖四:設(shè)備連接示意圖
前置泵與電機是同軸相連,所以在變頻改造后,隨著電機轉(zhuǎn)速的變化,前置泵的轉(zhuǎn)速也會相應(yīng)的變化,從而會引起前置泵出口壓力,流量的變化,有可能會因為壓力,流量變化而導(dǎo)致給水泵發(fā)生氣蝕現(xiàn)象。
針對上述問題,利德華福公司通過認真研究給出如下解決方案:
表五 給水泵組各個負荷下對應(yīng)的實際運行數(shù)據(jù)
機組負荷(MW)
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流量(m3/h)
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給水泵電流(A)
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給水泵入口壓力
(前置泵出口)(MPa)
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給水泵出口壓力
(MPa)
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50
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256.45
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208.96
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1.5
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7.54
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100
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317
|
277.7
|
1.4
|
12.1
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150
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435
|
339
|
1.4
|
13
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200
|
520
|
436
|
1.65
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14.65
|
250
|
554
|
527
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1.8
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16.21
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泵特性曲線圖如下所示:

圖五:水泵特性曲線
經(jīng)過初步計算,參數(shù)如下:
50MW負荷下, 給水泵轉(zhuǎn)速約3000rpm,前置泵揚程約30m,給水泵所需的必須氣蝕余量約8m,故有足夠的安全余量。
100MW負荷下, 給水泵轉(zhuǎn)速約3800rpm,前置泵揚程約50m,給水泵所需的必須氣蝕余量約15m,故有足夠的安全余量。
即前置泵仍保持由原電機驅(qū)動,隨電機一同變速運行。建議變頻運行時給水泵最低轉(zhuǎn)速設(shè)置為3000 rpm。
3.2.2液耦及油系統(tǒng)改造方案
現(xiàn)場液力耦合器,主要由兩部分組成,一是增速齒輪,這一部分的作用是把電動機的額定轉(zhuǎn)速,升高至滿足給水泵額定工況的運行轉(zhuǎn)速;一是泵輪、渦輪、勺管、和循環(huán)油系統(tǒng),其作用是通過勺管調(diào)節(jié)循環(huán)油,改變偶合器內(nèi)的充油量,從而調(diào)節(jié)渦輪轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)輸出轉(zhuǎn)速的無極調(diào)速。
根據(jù)現(xiàn)場實際工況,具體改造方案如下:
(1)不拆除液耦,變頻運行時,把液耦位置開到最大,液耦相當(dāng)于一個聯(lián)軸器的作用。
(2)由于主油泵與電機同軸,采用變頻調(diào)速后,電機轉(zhuǎn)速降低后,油泵油壓、油量不足,油泵要求潤滑油壓力不低于0.25MPa,潤滑油量不低于360 L/min;工作油壓力不低于0.25MPa,所以為滿足油泵供油,單獨配置油站。拆除原液耦主油泵,具體內(nèi)容包括油站的油管路改造,油站的基礎(chǔ)制作、安裝,油管路的連接液力耦合器主油泵葉輪拆除及改造。
(3)配置油站:三臺油泵(含驅(qū)動電機),兩用一備,運行泵故障跳閘,連鎖備用泵啟動。流量1200升/分鐘,壓力:0.40兆帕,功率:4級22千瓦,口徑:80。油站配置符合油泵電機容量及控制要求的電氣控制箱3臺,用于實現(xiàn)油箱,油溫、油壓,油量檢測等,檢測信號能輸出4-20mA信號。
(4)當(dāng)變頻器故障或檢修時,通過變頻器旁路切換到工頻運行。此時還是沿用原來的運行方式,用液耦調(diào)速。

圖六:現(xiàn)場油站供油系統(tǒng)改造

圖七:現(xiàn)場供油系統(tǒng)控制箱
四、變頻裝置改造前后數(shù)據(jù)對比及效益分析
當(dāng)采用變頻調(diào)速時,可以按需要升降電機轉(zhuǎn)速,改變水泵的性能曲線,使水泵的額定參數(shù)滿足工藝要求。

圖八:水泵變頻調(diào)速性能曲線
如轉(zhuǎn)速降低一半,即:n2/n1=1/2,則P2/P1=1/8,可見降低轉(zhuǎn)速能大大降低軸功率達到節(jié)能的目的。從上圖中可以看出:當(dāng)轉(zhuǎn)速由n1降為n2時,水泵的額定工作參數(shù)Q、H、P都降低了。但從效率曲線η-Q看,Q2點的效率值與Q1點的效率值基本是一樣的。也就是說當(dāng)轉(zhuǎn)速降低時,額定工作參數(shù)相應(yīng)降低,但效率不會降低,有時甚至?xí)岣。因此在滿足操作要求的前提下,水泵仍能在同樣甚至更高的效率下工作。
以下節(jié)能報告為用戶方出具的運行節(jié)能報告:
2012年全年投運給水泵變頻的話,給水泵變頻全年單機節(jié)電量是792.3345萬千瓦時,可降低發(fā)電廠用電率0.53%,綜合廠用電率0.26%。全年可創(chuàng)造收益792.3345×0.3109=246.34萬元。按去年給水泵全年耗電量2953.28萬千瓦時計算,節(jié)能效果達會達到26.8%。
五、結(jié)束語
高壓變頻裝置自投運后,運行良好,節(jié)能效果明顯,采用變頻調(diào)速后,實現(xiàn)了電機的軟啟動,減少了啟動時對電網(wǎng)的沖擊,延長電機的壽命,也減少了管道的振動與磨損;總之,HARSVERT-VA型高壓變頻器在包頭東華熱電機組給水泵系統(tǒng)的變頻調(diào)速改造中的應(yīng)用是相當(dāng)成功的。
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