羅克韋爾PLC系列產(chǎn)品在石家莊潤石水廠的應(yīng)用
2008-11-26 15:53:00 來源:
石家莊供水集團(tuán) 趙芳珍 楊榮
摘要: 由于水廠PLC產(chǎn)品的更新?lián)Q代,決定采用ROCKWELL公司的ControlLogix系列產(chǎn)品作為改造的主力自控產(chǎn)品。本文結(jié)合水廠的實(shí)際運(yùn)行情況及控制系統(tǒng)的功能要求,介紹了羅克韋爾自動化的系列PLC和RSViewSE人機(jī)監(jiān)控組態(tài)軟件在石家莊潤石水廠的應(yīng)用情況。
關(guān)鍵詞:羅克韋爾PLC ControlNET RSViewSE
1引言
石家莊潤石水廠于1996年竣工投產(chǎn),總設(shè)計日供水量30萬噸,是90年代自動化程度很高的地表水廠。水處理工藝過程主要包括:取水、加藥混凝、沉淀、過濾、加氯消毒、送水六個主要環(huán)節(jié)。
潤石水廠的PLC采用的是美國SQUARE D公司的產(chǎn)品,隨著運(yùn)行時間的增加,電子器件逐漸老化,故障率越來越高,并且由于當(dāng)今電子技術(shù)的迅猛發(fā)展,現(xiàn)有自控設(shè)備已逐漸被淘汰,庫存?zhèn)浼饾u減少,備件價格越來越昂貴、供貨周期不斷加長, 因此,我們針對水廠制水過程的特點(diǎn)和對控制系統(tǒng)的功能要求,并根據(jù)該廠的具體情況,最終決定采用羅克韋爾自動化的系列PLC和基于客戶/服務(wù)器HMI 組態(tài)軟件RSViewSE 進(jìn)行水廠可靠性的提升。
2 現(xiàn)場控制站及各自實(shí)現(xiàn)的功能要求
根據(jù)水廠生產(chǎn)工藝及設(shè)計要求,共有6個主PLC控制站,9個子PLC站構(gòu)成控制系統(tǒng),全部采用了羅克韋爾自動化的系列PLC,通過CONTROLNET與中控室進(jìn)行通訊。
(1)取水管理站(PLC1)
用于取水管理站的工藝參數(shù)、設(shè)備狀態(tài)的采集,根據(jù)工藝要求控制預(yù)加氯,通過無線通訊系統(tǒng)與水廠中控室通訊。
(2) 藥物投加、沉淀池系統(tǒng)(PLC2)
現(xiàn)場儀表數(shù)據(jù)、設(shè)備狀態(tài)的采集,控制投藥系統(tǒng)、配藥系統(tǒng)和沉淀池排泥閥。根據(jù)進(jìn)水流量、原水濁度、溫度進(jìn)行加藥系統(tǒng)的比例投加。
(3)濾池、加氯系統(tǒng)(PLC3)
自動完成濾池過濾與反沖洗過程控制,負(fù)責(zé)加氯過程的監(jiān)測和控制。
(4)送水泵站(PLC4)
用于送水泵房、出水管線的工藝參數(shù)、水質(zhì)參數(shù)、設(shè)備狀態(tài)的采集,根據(jù)工藝過程要求對6臺送水泵、出口閥、流量計等設(shè)備進(jìn)行控制。
(5)中控室(PLC5)
通過系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)通訊,采集接收各現(xiàn)場控制站檢測到的主要工藝設(shè)備狀況及報警信號,實(shí)現(xiàn)對各控制站點(diǎn)設(shè)備的遠(yuǎn)程控制。
(6)變配電系統(tǒng)(PLC7)
采集現(xiàn)場設(shè)備狀態(tài)提供高壓報警信號
(7)9個子PLC站
濾池PLC3A-3H:8個子PLC負(fù)責(zé)控制濾池的設(shè)備及現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集
廢水處理子PLC:實(shí)現(xiàn)污泥處理的自動運(yùn)行
3 控制系統(tǒng)構(gòu)成
3.1控制系統(tǒng)硬件
圖1 潤石水廠自控系統(tǒng)拓?fù)鋱D
從圖1看出,整個控制網(wǎng)絡(luò)根據(jù)系統(tǒng)不同功能層次采用三種通訊方式。廠區(qū)主干網(wǎng)即6個主站PLC之間以及主站與子站之間通訊均采用ControlNET冗余網(wǎng)絡(luò)(A、B兩條并行網(wǎng)線),6個主站采用Contrologix系列PLC,8個濾池子站PLC及脫水間PLC采用Compactlogix系列PLC。,通過各自槽架上的ControlNET通訊模塊1756-CNBR相連接(對于Compactlogix系列PLC,直接與CPU模塊1769-L35CR連接),通訊時如果A網(wǎng)出現(xiàn)故障系統(tǒng)可以自動切換到B,無需人工設(shè)置。為保證信號的穩(wěn)定和介質(zhì)的抗干擾性,在有高電壓及大電流的區(qū)段(PLC4至PLC7,PLC7至PLC3)選用光纖作為網(wǎng)絡(luò)介質(zhì)。在PLC3、PLC4、PLC7之間通過6套光纖適配器1786-RPA和光纖轉(zhuǎn)發(fā)器1786-RPFM實(shí)現(xiàn)ControlNET同軸電纜與光纖的轉(zhuǎn)接。
各主站的上位機(jī)通過以太網(wǎng)連接。各主站配置一臺光纖收發(fā)器,并通過集線器與PLC背板上的以太網(wǎng)通訊模塊連接1756-ENBT,同時連接上位機(jī)。為保證整個系統(tǒng)的穩(wěn)定及滿足增加客戶端需求的可能,在中控室設(shè)置一臺光纖接口交換機(jī),與各站點(diǎn)上位機(jī)連接,并連接位于中控室的兩臺服務(wù)器。
在PLC2處理器下掛的I/O機(jī)架以及PLC1、 PLC3A-H的觸摸屏與控制器之間通訊同樣采用了ControlNET網(wǎng)絡(luò)冗余,保證通訊的可靠性。
中控室與黃壁莊取水口PLC采用DATA-LINC的SRM6100無線通訊產(chǎn)品交換數(shù)據(jù)。
以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)通訊速率為10/100M自適應(yīng),ControlNET網(wǎng)的通訊速度為5M/S,Controllogix和Compactlogix系列全采用CIP協(xié)議,該協(xié)議可以在以太網(wǎng)和ControlNET網(wǎng)上無縫路由,并且傳輸速度不會受節(jié)點(diǎn)的影響,時時保持5m/s的傳輸速度。圖2、3分別示出設(shè)備的安裝現(xiàn)場照片。
圖2 泵房PLC設(shè)備安裝現(xiàn)場
圖3 濾池PLC設(shè)備安裝現(xiàn)場
3.2控制系統(tǒng)軟件
中控室是整個控制網(wǎng)絡(luò)的核心,中控室可以對各個站點(diǎn)(加藥間、脫水間、濾站、泵房、配電室、管理站)進(jìn)行控制和操作,同時加藥間、脫水間、濾站、泵房、配電室、管理站可以在自己的控制室控制所屬范圍內(nèi)的設(shè)備。
整個控制系統(tǒng)采用RSView SE的服務(wù)器-客戶端的分布式應(yīng)用,中控室設(shè)置兩臺HMI服務(wù)器,每臺HMI服務(wù)器配置雙以太網(wǎng)卡,分別用于與HMI客戶端和ControllogixPLC進(jìn)行通訊,HMI服務(wù)器采用DELL商用服務(wù)器,安裝 Windows 2003 或者Windows 2000 Sever操作系統(tǒng)。圖4為采用RSView SE編制的人機(jī)交互界面。
圖4 采用RSView SE編制的人機(jī)交互界面
三臺HMI客戶端位于加藥間、濾站、泵房,用于從HMI服務(wù)器獲得信息或向HMI服務(wù)器寫信息,在HMI服務(wù)器中斷后不需要重起RSView SE客戶端軟件,可以繼續(xù)使用系統(tǒng)。三臺HMI客戶端采用DELL工控機(jī),安裝 Windows XP或者Windows 2000操作系統(tǒng)。
3.3控制系統(tǒng)功能
(1)現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集與保存
對現(xiàn)場水質(zhì)檢測儀表、各種計量儀表的數(shù)據(jù)進(jìn)行定時采集,并把它們保存到創(chuàng)建的SQL SERVER數(shù)據(jù)庫中。
(2)現(xiàn)場設(shè)備就地與遠(yuǎn)程控制
現(xiàn)場設(shè)備分就地與遠(yuǎn)程控制兩種控制模式,就地控制由各站點(diǎn)工作人員現(xiàn)場控制設(shè)備的啟停,遠(yuǎn)程控制由中控室人員通過屏幕操作控制或由PLC程序順序執(zhí)行控制設(shè)備。
(3)送水泵恒壓供水
送水泵站有3臺定速泵,3臺變頻調(diào)速泵。自動控制狀態(tài)下,PLC 根據(jù)設(shè)定的出水壓力,自動調(diào)節(jié)變頻器的輸出頻率,從而控制變頻泵的速度,達(dá)到節(jié)能降耗的目的,實(shí)現(xiàn)恒壓供水。這是此次改造的亮點(diǎn),利用Compactlogix產(chǎn)品的自身功能特點(diǎn),替換了該廠花費(fèi)幾十萬元附加配置的龐大設(shè)備,不僅美化了車間環(huán)境,而且比改造前節(jié)約近30%的電能損耗,受到水廠領(lǐng)導(dǎo)和廣大職工的好評,具有良好的推廣價值。
(4)實(shí)時數(shù)據(jù)查詢與分析
利用RSView SE軟件對一些需要查詢歷史數(shù)據(jù)的參數(shù)繪制曲線圖,數(shù)據(jù)定時采集,在線存儲,記錄周期可調(diào),按一定的周期采樣,數(shù)據(jù)采用先入先出的保留形式,保存一個月
(5)畫面顯示
各站點(diǎn)計算機(jī)顯示的畫面有水廠工藝流程總圖、各PLC控制流程分畫面、高壓配電監(jiān)控畫面、設(shè)備操作畫面、曲線圖、調(diào)用菜單畫面、報警畫面、報表畫面。工作通過調(diào)用這些畫面可以全面地了解水廠的運(yùn)行情況,并且很方便地對設(shè)備操作。
(6)報警功能
在任何時間和在任何顯示頁面均能在畫面頂部顯示出報警信息,包括報警內(nèi)容、報警時間、報警地點(diǎn)。報警按級別高低分為三級,用紅、黃、綠不同的顏色表示,并通過各自PLC柜的蜂鳴器給予聲音報警,提醒工作人員迅速查看報警內(nèi)容并找故障點(diǎn)。
(7)報表功能
本系統(tǒng)輸出的報表有以下三種,即輸水工藝參數(shù)日報表、輸水工藝參數(shù)月報表、水廠工藝參數(shù)年報表。
羅克韋爾PLC系列產(chǎn)品在石家莊潤石水廠的應(yīng)用
2008-11-26 15:53:00 來源:
石家莊供水集團(tuán) 趙芳珍 楊榮
摘要: 由于水廠PLC產(chǎn)品的更新?lián)Q代,決定采用ROCKWELL公司的ControlLogix系列產(chǎn)品作為改造的主力自控產(chǎn)品。本文結(jié)合水廠的實(shí)際運(yùn)行情況及控制系統(tǒng)的功能要求,介紹了羅克韋爾自動化的系列PLC和RSViewSE人機(jī)監(jiān)控組態(tài)軟件在石家莊潤石水廠的應(yīng)用情況。
關(guān)鍵詞:羅克韋爾PLC ControlNET RSViewSE
1引言
石家莊潤石水廠于1996年竣工投產(chǎn),總設(shè)計日供水量30萬噸,是90年代自動化程度很高的地表水廠。水處理工藝過程主要包括:取水、加藥混凝、沉淀、過濾、加氯消毒、送水六個主要環(huán)節(jié)。
潤石水廠的PLC采用的是美國SQUARE D公司的產(chǎn)品,隨著運(yùn)行時間的增加,電子器件逐漸老化,故障率越來越高,并且由于當(dāng)今電子技術(shù)的迅猛發(fā)展,現(xiàn)有自控設(shè)備已逐漸被淘汰,庫存?zhèn)浼饾u減少,備件價格越來越昂貴、供貨周期不斷加長, 因此,我們針對水廠制水過程的特點(diǎn)和對控制系統(tǒng)的功能要求,并根據(jù)該廠的具體情況,最終決定采用羅克韋爾自動化的系列PLC和基于客戶/服務(wù)器HMI 組態(tài)軟件RSViewSE 進(jìn)行水廠可靠性的提升。
2 現(xiàn)場控制站及各自實(shí)現(xiàn)的功能要求
根據(jù)水廠生產(chǎn)工藝及設(shè)計要求,共有6個主PLC控制站,9個子PLC站構(gòu)成控制系統(tǒng),全部采用了羅克韋爾自動化的系列PLC,通過CONTROLNET與中控室進(jìn)行通訊。
(1)取水管理站(PLC1)
用于取水管理站的工藝參數(shù)、設(shè)備狀態(tài)的采集,根據(jù)工藝要求控制預(yù)加氯,通過無線通訊系統(tǒng)與水廠中控室通訊。
(2) 藥物投加、沉淀池系統(tǒng)(PLC2)
現(xiàn)場儀表數(shù)據(jù)、設(shè)備狀態(tài)的采集,控制投藥系統(tǒng)、配藥系統(tǒng)和沉淀池排泥閥。根據(jù)進(jìn)水流量、原水濁度、溫度進(jìn)行加藥系統(tǒng)的比例投加。
(3)濾池、加氯系統(tǒng)(PLC3)
自動完成濾池過濾與反沖洗過程控制,負(fù)責(zé)加氯過程的監(jiān)測和控制。
(4)送水泵站(PLC4)
用于送水泵房、出水管線的工藝參數(shù)、水質(zhì)參數(shù)、設(shè)備狀態(tài)的采集,根據(jù)工藝過程要求對6臺送水泵、出口閥、流量計等設(shè)備進(jìn)行控制。
(5)中控室(PLC5)
通過系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)通訊,采集接收各現(xiàn)場控制站檢測到的主要工藝設(shè)備狀況及報警信號,實(shí)現(xiàn)對各控制站點(diǎn)設(shè)備的遠(yuǎn)程控制。
(6)變配電系統(tǒng)(PLC7)
采集現(xiàn)場設(shè)備狀態(tài)提供高壓報警信號
(7)9個子PLC站
濾池PLC3A-3H:8個子PLC負(fù)責(zé)控制濾池的設(shè)備及現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集
廢水處理子PLC:實(shí)現(xiàn)污泥處理的自動運(yùn)行
3 控制系統(tǒng)構(gòu)成
3.1控制系統(tǒng)硬件
圖1 潤石水廠自控系統(tǒng)拓?fù)鋱D
從圖1看出,整個控制網(wǎng)絡(luò)根據(jù)系統(tǒng)不同功能層次采用三種通訊方式。廠區(qū)主干網(wǎng)即6個主站PLC之間以及主站與子站之間通訊均采用ControlNET冗余網(wǎng)絡(luò)(A、B兩條并行網(wǎng)線),6個主站采用Contrologix系列PLC,8個濾池子站PLC及脫水間PLC采用Compactlogix系列PLC。,通過各自槽架上的ControlNET通訊模塊1756-CNBR相連接(對于Compactlogix系列PLC,直接與CPU模塊1769-L35CR連接),通訊時如果A網(wǎng)出現(xiàn)故障系統(tǒng)可以自動切換到B,無需人工設(shè)置。為保證信號的穩(wěn)定和介質(zhì)的抗干擾性,在有高電壓及大電流的區(qū)段(PLC4至PLC7,PLC7至PLC3)選用光纖作為網(wǎng)絡(luò)介質(zhì)。在PLC3、PLC4、PLC7之間通過6套光纖適配器1786-RPA和光纖轉(zhuǎn)發(fā)器1786-RPFM實(shí)現(xiàn)ControlNET同軸電纜與光纖的轉(zhuǎn)接。
各主站的上位機(jī)通過以太網(wǎng)連接。各主站配置一臺光纖收發(fā)器,并通過集線器與PLC背板上的以太網(wǎng)通訊模塊連接1756-ENBT,同時連接上位機(jī)。為保證整個系統(tǒng)的穩(wěn)定及滿足增加客戶端需求的可能,在中控室設(shè)置一臺光纖接口交換機(jī),與各站點(diǎn)上位機(jī)連接,并連接位于中控室的兩臺服務(wù)器。
在PLC2處理器下掛的I/O機(jī)架以及PLC1、 PLC3A-H的觸摸屏與控制器之間通訊同樣采用了ControlNET網(wǎng)絡(luò)冗余,保證通訊的可靠性。
中控室與黃壁莊取水口PLC采用DATA-LINC的SRM6100無線通訊產(chǎn)品交換數(shù)據(jù)。
以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)通訊速率為10/100M自適應(yīng),ControlNET網(wǎng)的通訊速度為5M/S,Controllogix和Compactlogix系列全采用CIP協(xié)議,該協(xié)議可以在以太網(wǎng)和ControlNET網(wǎng)上無縫路由,并且傳輸速度不會受節(jié)點(diǎn)的影響,時時保持5m/s的傳輸速度。圖2、3分別示出設(shè)備的安裝現(xiàn)場照片。
圖2 泵房PLC設(shè)備安裝現(xiàn)場
圖3 濾池PLC設(shè)備安裝現(xiàn)場
3.2控制系統(tǒng)軟件
中控室是整個控制網(wǎng)絡(luò)的核心,中控室可以對各個站點(diǎn)(加藥間、脫水間、濾站、泵房、配電室、管理站)進(jìn)行控制和操作,同時加藥間、脫水間、濾站、泵房、配電室、管理站可以在自己的控制室控制所屬范圍內(nèi)的設(shè)備。
整個控制系統(tǒng)采用RSView SE的服務(wù)器-客戶端的分布式應(yīng)用,中控室設(shè)置兩臺HMI服務(wù)器,每臺HMI服務(wù)器配置雙以太網(wǎng)卡,分別用于與HMI客戶端和ControllogixPLC進(jìn)行通訊,HMI服務(wù)器采用DELL商用服務(wù)器,安裝 Windows 2003 或者Windows 2000 Sever操作系統(tǒng)。圖4為采用RSView SE編制的人機(jī)交互界面。
圖4 采用RSView SE編制的人機(jī)交互界面
三臺HMI客戶端位于加藥間、濾站、泵房,用于從HMI服務(wù)器獲得信息或向HMI服務(wù)器寫信息,在HMI服務(wù)器中斷后不需要重起RSView SE客戶端軟件,可以繼續(xù)使用系統(tǒng)。三臺HMI客戶端采用DELL工控機(jī),安裝 Windows XP或者Windows 2000操作系統(tǒng)。
3.3控制系統(tǒng)功能
(1)現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集與保存
對現(xiàn)場水質(zhì)檢測儀表、各種計量儀表的數(shù)據(jù)進(jìn)行定時采集,并把它們保存到創(chuàng)建的SQL SERVER數(shù)據(jù)庫中。
(2)現(xiàn)場設(shè)備就地與遠(yuǎn)程控制
現(xiàn)場設(shè)備分就地與遠(yuǎn)程控制兩種控制模式,就地控制由各站點(diǎn)工作人員現(xiàn)場控制設(shè)備的啟停,遠(yuǎn)程控制由中控室人員通過屏幕操作控制或由PLC程序順序執(zhí)行控制設(shè)備。
(3)送水泵恒壓供水
送水泵站有3臺定速泵,3臺變頻調(diào)速泵。自動控制狀態(tài)下,PLC 根據(jù)設(shè)定的出水壓力,自動調(diào)節(jié)變頻器的輸出頻率,從而控制變頻泵的速度,達(dá)到節(jié)能降耗的目的,實(shí)現(xiàn)恒壓供水。這是此次改造的亮點(diǎn),利用Compactlogix產(chǎn)品的自身功能特點(diǎn),替換了該廠花費(fèi)幾十萬元附加配置的龐大設(shè)備,不僅美化了車間環(huán)境,而且比改造前節(jié)約近30%的電能損耗,受到水廠領(lǐng)導(dǎo)和廣大職工的好評,具有良好的推廣價值。
(4)實(shí)時數(shù)據(jù)查詢與分析
利用RSView SE軟件對一些需要查詢歷史數(shù)據(jù)的參數(shù)繪制曲線圖,數(shù)據(jù)定時采集,在線存儲,記錄周期可調(diào),按一定的周期采樣,數(shù)據(jù)采用先入先出的保留形式,保存一個月
(5)畫面顯示
各站點(diǎn)計算機(jī)顯示的畫面有水廠工藝流程總圖、各PLC控制流程分畫面、高壓配電監(jiān)控畫面、設(shè)備操作畫面、曲線圖、調(diào)用菜單畫面、報警畫面、報表畫面。工作通過調(diào)用這些畫面可以全面地了解水廠的運(yùn)行情況,并且很方便地對設(shè)備操作。
(6)報警功能
在任何時間和在任何顯示頁面均能在畫面頂部顯示出報警信息,包括報警內(nèi)容、報警時間、報警地點(diǎn)。報警按級別高低分為三級,用紅、黃、綠不同的顏色表示,并通過各自PLC柜的蜂鳴器給予聲音報警,提醒工作人員迅速查看報警內(nèi)容并找故障點(diǎn)。
(7)報表功能
本系統(tǒng)輸出的報表有以下三種,即輸水工藝參數(shù)日報表、輸水工藝參數(shù)月報表、水廠工藝參數(shù)年報表。
4結(jié)束語
目前該系統(tǒng)已運(yùn)行一年多,由于它有較高的可靠性、穩(wěn)定性、以及靈活的可擴(kuò)展功能,其性能完全能滿足運(yùn)行要求,對水廠的安全運(yùn)行、提高供水質(zhì)量、節(jié)能降耗、優(yōu)化管理等方面起到了至關(guān)重要的作用。
羅克韋爾PLC系列產(chǎn)品在石家莊潤石水廠的應(yīng)用
2008-11-26 15:53:00 來源:
石家莊供水集團(tuán) 趙芳珍 楊榮
摘要: 由于水廠PLC產(chǎn)品的更新?lián)Q代,決定采用ROCKWELL公司的ControlLogix系列產(chǎn)品作為改造的主力自控產(chǎn)品。本文結(jié)合水廠的實(shí)際運(yùn)行情況及控制系統(tǒng)的功能要求,介紹了羅克韋爾自動化的系列PLC和RSViewSE人機(jī)監(jiān)控組態(tài)軟件在石家莊潤石水廠的應(yīng)用情況。
關(guān)鍵詞:羅克韋爾PLC ControlNET RSViewSE
1引言
石家莊潤石水廠于1996年竣工投產(chǎn),總設(shè)計日供水量30萬噸,是90年代自動化程度很高的地表水廠。水處理工藝過程主要包括:取水、加藥混凝、沉淀、過濾、加氯消毒、送水六個主要環(huán)節(jié)。
潤石水廠的PLC采用的是美國SQUARE D公司的產(chǎn)品,隨著運(yùn)行時間的增加,電子器件逐漸老化,故障率越來越高,并且由于當(dāng)今電子技術(shù)的迅猛發(fā)展,現(xiàn)有自控設(shè)備已逐漸被淘汰,庫存?zhèn)浼饾u減少,備件價格越來越昂貴、供貨周期不斷加長, 因此,我們針對水廠制水過程的特點(diǎn)和對控制系統(tǒng)的功能要求,并根據(jù)該廠的具體情況,最終決定采用羅克韋爾自動化的系列PLC和基于客戶/服務(wù)器HMI 組態(tài)軟件RSViewSE 進(jìn)行水廠可靠性的提升。
2 現(xiàn)場控制站及各自實(shí)現(xiàn)的功能要求
根據(jù)水廠生產(chǎn)工藝及設(shè)計要求,共有6個主PLC控制站,9個子PLC站構(gòu)成控制系統(tǒng),全部采用了羅克韋爾自動化的系列PLC,通過CONTROLNET與中控室進(jìn)行通訊。
(1)取水管理站(PLC1)
用于取水管理站的工藝參數(shù)、設(shè)備狀態(tài)的采集,根據(jù)工藝要求控制預(yù)加氯,通過無線通訊系統(tǒng)與水廠中控室通訊。
(2) 藥物投加、沉淀池系統(tǒng)(PLC2)
現(xiàn)場儀表數(shù)據(jù)、設(shè)備狀態(tài)的采集,控制投藥系統(tǒng)、配藥系統(tǒng)和沉淀池排泥閥。根據(jù)進(jìn)水流量、原水濁度、溫度進(jìn)行加藥系統(tǒng)的比例投加。
(3)濾池、加氯系統(tǒng)(PLC3)
自動完成濾池過濾與反沖洗過程控制,負(fù)責(zé)加氯過程的監(jiān)測和控制。
(4)送水泵站(PLC4)
用于送水泵房、出水管線的工藝參數(shù)、水質(zhì)參數(shù)、設(shè)備狀態(tài)的采集,根據(jù)工藝過程要求對6臺送水泵、出口閥、流量計等設(shè)備進(jìn)行控制。
(5)中控室(PLC5)
通過系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)通訊,采集接收各現(xiàn)場控制站檢測到的主要工藝設(shè)備狀況及報警信號,實(shí)現(xiàn)對各控制站點(diǎn)設(shè)備的遠(yuǎn)程控制。
(6)變配電系統(tǒng)(PLC7)
采集現(xiàn)場設(shè)備狀態(tài)提供高壓報警信號
(7)9個子PLC站
濾池PLC3A-3H:8個子PLC負(fù)責(zé)控制濾池的設(shè)備及現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集
廢水處理子PLC:實(shí)現(xiàn)污泥處理的自動運(yùn)行
3 控制系統(tǒng)構(gòu)成
3.1控制系統(tǒng)硬件
圖1 潤石水廠自控系統(tǒng)拓?fù)鋱D
從圖1看出,整個控制網(wǎng)絡(luò)根據(jù)系統(tǒng)不同功能層次采用三種通訊方式。廠區(qū)主干網(wǎng)即6個主站PLC之間以及主站與子站之間通訊均采用ControlNET冗余網(wǎng)絡(luò)(A、B兩條并行網(wǎng)線),6個主站采用Contrologix系列PLC,8個濾池子站PLC及脫水間PLC采用Compactlogix系列PLC。,通過各自槽架上的ControlNET通訊模塊1756-CNBR相連接(對于Compactlogix系列PLC,直接與CPU模塊1769-L35CR連接),通訊時如果A網(wǎng)出現(xiàn)故障系統(tǒng)可以自動切換到B,無需人工設(shè)置。為保證信號的穩(wěn)定和介質(zhì)的抗干擾性,在有高電壓及大電流的區(qū)段(PLC4至PLC7,PLC7至PLC3)選用光纖作為網(wǎng)絡(luò)介質(zhì)。在PLC3、PLC4、PLC7之間通過6套光纖適配器1786-RPA和光纖轉(zhuǎn)發(fā)器1786-RPFM實(shí)現(xiàn)ControlNET同軸電纜與光纖的轉(zhuǎn)接。
各主站的上位機(jī)通過以太網(wǎng)連接。各主站配置一臺光纖收發(fā)器,并通過集線器與PLC背板上的以太網(wǎng)通訊模塊連接1756-ENBT,同時連接上位機(jī)。為保證整個系統(tǒng)的穩(wěn)定及滿足增加客戶端需求的可能,在中控室設(shè)置一臺光纖接口交換機(jī),與各站點(diǎn)上位機(jī)連接,并連接位于中控室的兩臺服務(wù)器。
在PLC2處理器下掛的I/O機(jī)架以及PLC1、 PLC3A-H的觸摸屏與控制器之間通訊同樣采用了ControlNET網(wǎng)絡(luò)冗余,保證通訊的可靠性。
中控室與黃壁莊取水口PLC采用DATA-LINC的SRM6100無線通訊產(chǎn)品交換數(shù)據(jù)。
以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)通訊速率為10/100M自適應(yīng),ControlNET網(wǎng)的通訊速度為5M/S,Controllogix和Compactlogix系列全采用CIP協(xié)議,該協(xié)議可以在以太網(wǎng)和ControlNET網(wǎng)上無縫路由,并且傳輸速度不會受節(jié)點(diǎn)的影響,時時保持5m/s的傳輸速度。圖2、3分別示出設(shè)備的安裝現(xiàn)場照片。
圖2 泵房PLC設(shè)備安裝現(xiàn)場
圖3 濾池PLC設(shè)備安裝現(xiàn)場
3.2控制系統(tǒng)軟件
中控室是整個控制網(wǎng)絡(luò)的核心,中控室可以對各個站點(diǎn)(加藥間、脫水間、濾站、泵房、配電室、管理站)進(jìn)行控制和操作,同時加藥間、脫水間、濾站、泵房、配電室、管理站可以在自己的控制室控制所屬范圍內(nèi)的設(shè)備。
整個控制系統(tǒng)采用RSView SE的服務(wù)器-客戶端的分布式應(yīng)用,中控室設(shè)置兩臺HMI服務(wù)器,每臺HMI服務(wù)器配置雙以太網(wǎng)卡,分別用于與HMI客戶端和ControllogixPLC進(jìn)行通訊,HMI服務(wù)器采用DELL商用服務(wù)器,安裝 Windows 2003 或者Windows 2000 Sever操作系統(tǒng)。圖4為采用RSView SE編制的人機(jī)交互界面。
圖4 采用RSView SE編制的人機(jī)交互界面
三臺HMI客戶端位于加藥間、濾站、泵房,用于從HMI服務(wù)器獲得信息或向HMI服務(wù)器寫信息,在HMI服務(wù)器中斷后不需要重起RSView SE客戶端軟件,可以繼續(xù)使用系統(tǒng)。三臺HMI客戶端采用DELL工控機(jī),安裝 Windows XP或者Windows 2000操作系統(tǒng)。
3.3控制系統(tǒng)功能
(1)現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集與保存
對現(xiàn)場水質(zhì)檢測儀表、各種計量儀表的數(shù)據(jù)進(jìn)行定時采集,并把它們保存到創(chuàng)建的SQL SERVER數(shù)據(jù)庫中。
(2)現(xiàn)場設(shè)備就地與遠(yuǎn)程控制
現(xiàn)場設(shè)備分就地與遠(yuǎn)程控制兩種控制模式,就地控制由各站點(diǎn)工作人員現(xiàn)場控制設(shè)備的啟停,遠(yuǎn)程控制由中控室人員通過屏幕操作控制或由PLC程序順序執(zhí)行控制設(shè)備。
(3)送水泵恒壓供水
送水泵站有3臺定速泵,3臺變頻調(diào)速泵。自動控制狀態(tài)下,PLC 根據(jù)設(shè)定的出水壓力,自動調(diào)節(jié)變頻器的輸出頻率,從而控制變頻泵的速度,達(dá)到節(jié)能降耗的目的,實(shí)現(xiàn)恒壓供水。這是此次改造的亮點(diǎn),利用Compactlogix產(chǎn)品的自身功能特點(diǎn),替換了該廠花費(fèi)幾十萬元附加配置的龐大設(shè)備,不僅美化了車間環(huán)境,而且比改造前節(jié)約近30%的電能損耗,受到水廠領(lǐng)導(dǎo)和廣大職工的好評,具有良好的推廣價值。
(4)實(shí)時數(shù)據(jù)查詢與分析
利用RSView SE軟件對一些需要查詢歷史數(shù)據(jù)的參數(shù)繪制曲線圖,數(shù)據(jù)定時采集,在線存儲,記錄周期可調(diào),按一定的周期采樣,數(shù)據(jù)采用先入先出的保留形式,保存一個月
(5)畫面顯示
各站點(diǎn)計算機(jī)顯示的畫面有水廠工藝流程總圖、各PLC控制流程分畫面、高壓配電監(jiān)控畫面、設(shè)備操作畫面、曲線圖、調(diào)用菜單畫面、報警畫面、報表畫面。工作通過調(diào)用這些畫面可以全面地了解水廠的運(yùn)行情況,并且很方便地對設(shè)備操作。
(6)報警功能
在任何時間和在任何顯示頁面均能在畫面頂部顯示出報警信息,包括報警內(nèi)容、報警時間、報警地點(diǎn)。報警按級別高低分為三級,用紅、黃、綠不同的顏色表示,并通過各自PLC柜的蜂鳴器給予聲音報警,提醒工作人員迅速查看報警內(nèi)容并找故障點(diǎn)。
(7)報表功能
本系統(tǒng)輸出的報表有以下三種,即輸水工藝參數(shù)日報表、輸水工藝參數(shù)月報表、水廠工藝參數(shù)年報表。
4結(jié)束語
目前該系統(tǒng)已運(yùn)行一年多,由于它有較高的可靠性、穩(wěn)定性、以及靈活的可擴(kuò)展功能,其性能完全能滿足運(yùn)行要求,對水廠的安全運(yùn)行、提高供水質(zhì)量、節(jié)能降耗、優(yōu)化管理等方面起到了至關(guān)重要的作用。
羅克韋爾PLC系列產(chǎn)品在石家莊潤石水廠的應(yīng)用
2008-11-26 15:53:00 來源:
石家莊供水集團(tuán) 趙芳珍 楊榮
摘要: 由于水廠PLC產(chǎn)品的更新?lián)Q代,決定采用ROCKWELL公司的ControlLogix系列產(chǎn)品作為改造的主力自控產(chǎn)品。本文結(jié)合水廠的實(shí)際運(yùn)行情況及控制系統(tǒng)的功能要求,介紹了羅克韋爾自動化的系列PLC和RSViewSE人機(jī)監(jiān)控組態(tài)軟件在石家莊潤石水廠的應(yīng)用情況。
關(guān)鍵詞:羅克韋爾PLC ControlNET RSViewSE
1引言
石家莊潤石水廠于1996年竣工投產(chǎn),總設(shè)計日供水量30萬噸,是90年代自動化程度很高的地表水廠。水處理工藝過程主要包括:取水、加藥混凝、沉淀、過濾、加氯消毒、送水六個主要環(huán)節(jié)。
潤石水廠的PLC采用的是美國SQUARE D公司的產(chǎn)品,隨著運(yùn)行時間的增加,電子器件逐漸老化,故障率越來越高,并且由于當(dāng)今電子技術(shù)的迅猛發(fā)展,現(xiàn)有自控設(shè)備已逐漸被淘汰,庫存?zhèn)浼饾u減少,備件價格越來越昂貴、供貨周期不斷加長, 因此,我們針對水廠制水過程的特點(diǎn)和對控制系統(tǒng)的功能要求,并根據(jù)該廠的具體情況,最終決定采用羅克韋爾自動化的系列PLC和基于客戶/服務(wù)器HMI 組態(tài)軟件RSViewSE 進(jìn)行水廠可靠性的提升。
2 現(xiàn)場控制站及各自實(shí)現(xiàn)的功能要求
根據(jù)水廠生產(chǎn)工藝及設(shè)計要求,共有6個主PLC控制站,9個子PLC站構(gòu)成控制系統(tǒng),全部采用了羅克韋爾自動化的系列PLC,通過CONTROLNET與中控室進(jìn)行通訊。
(1)取水管理站(PLC1)
用于取水管理站的工藝參數(shù)、設(shè)備狀態(tài)的采集,根據(jù)工藝要求控制預(yù)加氯,通過無線通訊系統(tǒng)與水廠中控室通訊。
(2) 藥物投加、沉淀池系統(tǒng)(PLC2)
現(xiàn)場儀表數(shù)據(jù)、設(shè)備狀態(tài)的采集,控制投藥系統(tǒng)、配藥系統(tǒng)和沉淀池排泥閥。根據(jù)進(jìn)水流量、原水濁度、溫度進(jìn)行加藥系統(tǒng)的比例投加。
(3)濾池、加氯系統(tǒng)(PLC3)
自動完成濾池過濾與反沖洗過程控制,負(fù)責(zé)加氯過程的監(jiān)測和控制。
(4)送水泵站(PLC4)
用于送水泵房、出水管線的工藝參數(shù)、水質(zhì)參數(shù)、設(shè)備狀態(tài)的采集,根據(jù)工藝過程要求對6臺送水泵、出口閥、流量計等設(shè)備進(jìn)行控制。
(5)中控室(PLC5)
通過系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)通訊,采集接收各現(xiàn)場控制站檢測到的主要工藝設(shè)備狀況及報警信號,實(shí)現(xiàn)對各控制站點(diǎn)設(shè)備的遠(yuǎn)程控制。
(6)變配電系統(tǒng)(PLC7)
采集現(xiàn)場設(shè)備狀態(tài)提供高壓報警信號
(7)9個子PLC站
濾池PLC3A-3H:8個子PLC負(fù)責(zé)控制濾池的設(shè)備及現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集
廢水處理子PLC:實(shí)現(xiàn)污泥處理的自動運(yùn)行
3 控制系統(tǒng)構(gòu)成
3.1控制系統(tǒng)硬件
圖1 潤石水廠自控系統(tǒng)拓?fù)鋱D
從圖1看出,整個控制網(wǎng)絡(luò)根據(jù)系統(tǒng)不同功能層次采用三種通訊方式。廠區(qū)主干網(wǎng)即6個主站PLC之間以及主站與子站之間通訊均采用ControlNET冗余網(wǎng)絡(luò)(A、B兩條并行網(wǎng)線),6個主站采用Contrologix系列PLC,8個濾池子站PLC及脫水間PLC采用Compactlogix系列PLC。,通過各自槽架上的ControlNET通訊模塊1756-CNBR相連接(對于Compactlogix系列PLC,直接與CPU模塊1769-L35CR連接),通訊時如果A網(wǎng)出現(xiàn)故障系統(tǒng)可以自動切換到B,無需人工設(shè)置。為保證信號的穩(wěn)定和介質(zhì)的抗干擾性,在有高電壓及大電流的區(qū)段(PLC4至PLC7,PLC7至PLC3)選用光纖作為網(wǎng)絡(luò)介質(zhì)。在PLC3、PLC4、PLC7之間通過6套光纖適配器1786-RPA和光纖轉(zhuǎn)發(fā)器1786-RPFM實(shí)現(xiàn)ControlNET同軸電纜與光纖的轉(zhuǎn)接。
各主站的上位機(jī)通過以太網(wǎng)連接。各主站配置一臺光纖收發(fā)器,并通過集線器與PLC背板上的以太網(wǎng)通訊模塊連接1756-ENBT,同時連接上位機(jī)。為保證整個系統(tǒng)的穩(wěn)定及滿足增加客戶端需求的可能,在中控室設(shè)置一臺光纖接口交換機(jī),與各站點(diǎn)上位機(jī)連接,并連接位于中控室的兩臺服務(wù)器。
在PLC2處理器下掛的I/O機(jī)架以及PLC1、 PLC3A-H的觸摸屏與控制器之間通訊同樣采用了ControlNET網(wǎng)絡(luò)冗余,保證通訊的可靠性。
中控室與黃壁莊取水口PLC采用DATA-LINC的SRM6100無線通訊產(chǎn)品交換數(shù)據(jù)。
以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)通訊速率為10/100M自適應(yīng),ControlNET網(wǎng)的通訊速度為5M/S,Controllogix和Compactlogix系列全采用CIP協(xié)議,該協(xié)議可以在以太網(wǎng)和ControlNET網(wǎng)上無縫路由,并且傳輸速度不會受節(jié)點(diǎn)的影響,時時保持5m/s的傳輸速度。圖2、3分別示出設(shè)備的安裝現(xiàn)場照片。
圖2 泵房PLC設(shè)備安裝現(xiàn)場
圖3 濾池PLC設(shè)備安裝現(xiàn)場
3.2控制系統(tǒng)軟件
中控室是整個控制網(wǎng)絡(luò)的核心,中控室可以對各個站點(diǎn)(加藥間、脫水間、濾站、泵房、配電室、管理站)進(jìn)行控制和操作,同時加藥間、脫水間、濾站、泵房、配電室、管理站可以在自己的控制室控制所屬范圍內(nèi)的設(shè)備。
整個控制系統(tǒng)采用RSView SE的服務(wù)器-客戶端的分布式應(yīng)用,中控室設(shè)置兩臺HMI服務(wù)器,每臺HMI服務(wù)器配置雙以太網(wǎng)卡,分別用于與HMI客戶端和ControllogixPLC進(jìn)行通訊,HMI服務(wù)器采用DELL商用服務(wù)器,安裝 Windows 2003 或者Windows 2000 Sever操作系統(tǒng)。圖4為采用RSView SE編制的人機(jī)交互界面。
圖4 采用RSView SE編制的人機(jī)交互界面
三臺HMI客戶端位于加藥間、濾站、泵房,用于從HMI服務(wù)器獲得信息或向HMI服務(wù)器寫信息,在HMI服務(wù)器中斷后不需要重起RSView SE客戶端軟件,可以繼續(xù)使用系統(tǒng)。三臺HMI客戶端采用DELL工控機(jī),安裝 Windows XP或者Windows 2000操作系統(tǒng)。
3.3控制系統(tǒng)功能
(1)現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集與保存
對現(xiàn)場水質(zhì)檢測儀表、各種計量儀表的數(shù)據(jù)進(jìn)行定時采集,并把它們保存到創(chuàng)建的SQL SERVER數(shù)據(jù)庫中。
(2)現(xiàn)場設(shè)備就地與遠(yuǎn)程控制
現(xiàn)場設(shè)備分就地與遠(yuǎn)程控制兩種控制模式,就地控制由各站點(diǎn)工作人員現(xiàn)場控制設(shè)備的啟停,遠(yuǎn)程控制由中控室人員通過屏幕操作控制或由PLC程序順序執(zhí)行控制設(shè)備。
(3)送水泵恒壓供水
送水泵站有3臺定速泵,3臺變頻調(diào)速泵。自動控制狀態(tài)下,PLC 根據(jù)設(shè)定的出水壓力,自動調(diào)節(jié)變頻器的輸出頻率,從而控制變頻泵的速度,達(dá)到節(jié)能降耗的目的,實(shí)現(xiàn)恒壓供水。這是此次改造的亮點(diǎn),利用Compactlogix產(chǎn)品的自身功能特點(diǎn),替換了該廠花費(fèi)幾十萬元附加配置的龐大設(shè)備,不僅美化了車間環(huán)境,而且比改造前節(jié)約近30%的電能損耗,受到水廠領(lǐng)導(dǎo)和廣大職工的好評,具有良好的推廣價值。
(4)實(shí)時數(shù)據(jù)查詢與分析
利用RSView SE軟件對一些需要查詢歷史數(shù)據(jù)的參數(shù)繪制曲線圖,數(shù)據(jù)定時采集,在線存儲,記錄周期可調(diào),按一定的周期采樣,數(shù)據(jù)采用先入先出的保留形式,保存一個月
(5)畫面顯示
各站點(diǎn)計算機(jī)顯示的畫面有水廠工藝流程總圖、各PLC控制流程分畫面、高壓配電監(jiān)控畫面、設(shè)備操作畫面、曲線圖、調(diào)用菜單畫面、報警畫面、報表畫面。工作通過調(diào)用這些畫面可以全面地了解水廠的運(yùn)行情況,并且很方便地對設(shè)備操作。
(6)報警功能
在任何時間和在任何顯示頁面均能在畫面頂部顯示出報警信息,包括報警內(nèi)容、報警時間、報警地點(diǎn)。報警按級別高低分為三級,用紅、黃、綠不同的顏色表示,并通過各自PLC柜的蜂鳴器給予聲音報警,提醒工作人員迅速查看報警內(nèi)容并找故障點(diǎn)。
(7)報表功能
本系統(tǒng)輸出的報表有以下三種,即輸水工藝參數(shù)日報表、輸水工藝參數(shù)月報表、水廠工藝參數(shù)年報表。
4結(jié)束語
目前該系統(tǒng)已運(yùn)行一年多,由于它有較高的可靠性、穩(wěn)定性、以及靈活的可擴(kuò)展功能,其性能完全能滿足運(yùn)行要求,對水廠的安全運(yùn)行、提高供水質(zhì)量、節(jié)能降耗、優(yōu)化管理等方面起到了至關(guān)重要的作用。
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