高壓噴霧降塵系統(tǒng)在儲煤場的應(yīng)用
隨著儲煤場機械化程度的提高,作業(yè)過程中產(chǎn)塵量也隨之增加啊,作業(yè)條件進(jìn)一步惡化,嚴(yán)重影響周圍現(xiàn)場環(huán)境,作業(yè)安全和職工的身體健康。目前儲煤場采取的靜壓噴霧除塵的綜合防塵措施已無法滿足生產(chǎn)需要,為有效降低儲煤場的粉塵濃度,研究和應(yīng)用新的除塵方式勢在必行。為此,我們在晉城煤業(yè)集團(tuán)古書院礦儲煤場進(jìn)行了高壓噴霧除塵試驗,取得了良好效果。
1綜據(jù)防塵現(xiàn)狀及存在問題
目前古書院礦儲煤場主要采取靜壓噴霧和灑水相結(jié)合的綜合防塵措施,但由于管理不力和裝備的除塵效率低下,儲煤場的粉塵濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到環(huán)保要求。主要存在以下問題:
(1) 噴霧壓力不足,除塵效果差。目前古書院礦儲煤場為露天煤場,長約360m,寬約80 m -90 m,水管大多在100 m-400 m的范圍內(nèi),加上管路壓力損失,靜壓噴霧供水壓力只有0.5 Mpa左右,使用傳統(tǒng)的靜壓降塵方式,耗水量大,霧化效果差,除塵效果無法保證。
(2) 古書院礦儲煤場地形極不規(guī)則,由于煤場有斗輪機在工作,設(shè)備運行時產(chǎn)生大量粉塵,F(xiàn)場常年風(fēng)力為2-3級,風(fēng)向為西北風(fēng),冬季氣溫最低為-16℃。煤場內(nèi)有101輸煤皮帶機橫穿儲煤場,現(xiàn)場環(huán)境比較復(fù)雜。
(3) 冬季氣溫低,水管內(nèi)水無法排干凈,出線管路堵塞和水管爆裂的情況,不僅損壞設(shè)備,而且大大影響降塵工作,
2 試驗所用高壓噴霧降塵裝置簡介
高壓噴霧降塵系統(tǒng)的設(shè)備組成(見圖1)和性能參數(shù)如下:
美國產(chǎn)SR200-24°型噴槍3支,材質(zhì)為鋁合金,設(shè)3個噴槍,即1號、2號、3號噴槍,噴嘴口徑為48.3mm,噴槍口水壓為10kg/cm2時,流量為265.8m3/h,噴淋半徑為85 m~90 m,噴射角度為24°,噴淋范圍為0°~345°
水泵型號為D280-43×3流量:280 m3/h,揚程:114 m,配用電機型號:Y315-4,電機功率:160kw。
電磁閥型號為800系列,最大工作壓力為1.6‌Mpa,電源為AC24V,50Hz,接口為G4號法蘭,閥體材質(zhì)為鑄鐵。
室外管線直埋地下,地面裸露管道加緊氨酯保溫材料,保溫后加金屬外殼保護(hù)。噴槍支架下的裸露支管,設(shè)泄水球閥一個,在冬季晚上,系統(tǒng)不運行時,可以打開泄水球閥,泄掉地面上管線中的余水,管內(nèi)水通過重排到管外,保證系統(tǒng)冬季正常運行。
3現(xiàn)場試驗情況
在儲煤場走向的東邊、西馬路和101輸煤皮帶機煤樓上布置3把噴槍。由于現(xiàn)場煤堆化比較高,約10 m-15 m,所以建了噴槍淋塔,增加了噴槍高度和噴淋降塵有覆蓋面積。根據(jù)要求我們在水泵房內(nèi)配備了一臺能源工業(yè)增壓泵,采用美國進(jìn)口軟啟動器設(shè)備。由于現(xiàn)場地形復(fù)雜、給管路鋪設(shè)工藝帶來困難,管道鋪設(shè)在地下1.2m處?紤]到冬季氣溫低,裸露在地面上的管道加裝了聚氨酯保溫材料。為了防止管路內(nèi)和噴槍槍體結(jié)冰,安裝了自控恒溫系統(tǒng),保證了系統(tǒng)冬季正常運行?刂葡到y(tǒng)為泵房就地控制,控制水泵及噴槍下電磁閥的開合,噴槍噴淋采用逐一噴淋的運行方式。
(1) 管道防凍溫控系統(tǒng)。在裸露地面上的管道和槍體以及控制法纏繞管道伴熱帶,利用熱線產(chǎn)生的熱量來補償管道散失到環(huán)境的熱量,防止管道內(nèi)余水結(jié)冰,影響系統(tǒng)正常使用。管道伴熱帶控制箱可以和系統(tǒng)控制箱連接在一起,PLC根據(jù)現(xiàn)場要求,發(fā)出信號控制管道伴熱控制箱內(nèi)的時間溫控模塊,對管道的溫度和時間進(jìn)行控制。在冬季整個試驗時間,沒有出現(xiàn)管道堵塞和水管爆裂的情況。
(2) 雨天感應(yīng)系統(tǒng)。為了達(dá)到降塵效果和控制煤炭含水量,在控制系統(tǒng)中增加雨天感應(yīng)系統(tǒng)。當(dāng)系統(tǒng)在程序中正常工作時,遇到下雨天,傳感器給PLC控制系統(tǒng)信號,控制噴槍關(guān)閉。正常時,控制系統(tǒng)根據(jù)程序正常循環(huán)工作。這項功能可以增加工作效率,避免水資源浪費。
(3) 噴槍降塵系統(tǒng)。根據(jù)每場的實際情況,煤場的噴淋控制由MCP-8型程控控制水泵的啟動柜和3支噴槍的開關(guān)狀態(tài)。噴淋程序運行一個周期后,程序自動停止工作。控制系統(tǒng)有兩個部分組成,一部分為手動控制系統(tǒng),主要用于控制系統(tǒng)的調(diào)試與檢修;第二部分為系統(tǒng)的自動控制,主控部件為德國可編程控制器和軟啟動器,可自動控制整個系統(tǒng),按照設(shè)定的程序工作,此系統(tǒng)可設(shè)定多種不同的程序,并可對時間參數(shù)進(jìn)行隨機設(shè)定,可以滿足系統(tǒng)在不同季節(jié)氣候條件下的運行要求。本系統(tǒng)可以不需要人員操作,自動循環(huán)工作。在主控室內(nèi)有遠(yuǎn)距離控制箱,可對系統(tǒng)的運行隨時操作,并有信號燈顯示運行狀態(tài),使值班員隨時觀察系統(tǒng)的工作狀態(tài)。
(4) 降塵效果對比。為考察高壓噴霧降塵裝置的除塵效果,對高壓噴霧裝置和靜壓供水除塵裝置的供水參數(shù)及采用兩種不同系統(tǒng)時,儲煤場斗輪機工作時對司機處、機組后、轉(zhuǎn)載點和相鄰辦公地點粉塵濃度進(jìn)行實測(見表1表2)
表2 晉城煤業(yè)集團(tuán)古書院礦儲煤場粉塵濃度測定表
從表1可以看出,采用新型噴霧降塵裝置后平均用水量由原147.3L/min降低到了63.8L/min,降低了57%,而平均供水壓力由原來0.5Mpa增加到了1.5Mpa,比原有供水系統(tǒng)提高了2倍,既保證了噴霧壓力,又提高了霧化效果,節(jié)約了用水量。
從表2可以看出,采用新型噴霧降塵裝置后,儲煤場粉塵濃度有明顯降低,作業(yè)條件明顯改善,儲煤場周邊環(huán)境狀況明顯好轉(zhuǎn)。
4 結(jié)論
通過高壓噴霧降塵技術(shù)在古書院儲煤場的應(yīng)用試驗,證明高壓噴霧降塵系統(tǒng)由原來的的靜壓降塵方式有以下優(yōu)勢:高效降塵,改善了作業(yè)環(huán)境,保障了周邊環(huán)境和職工的身體健康;用水量小,霧化程度好,節(jié)約了用水,避免了水資源浪費。