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艾默生TD3000系列變頻器及Profibus系統(tǒng)在造紙生產(chǎn)線上的應(yīng)用
艾默生CT
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濟(jì)南永利泰電器設(shè)備有限公司 李景華<BR> 山東海天造紙機(jī)械有限公司 王宗海<BR> 一、概述<BR> 造紙行業(yè)以其傳動點(diǎn)多、同步性要求高、連續(xù)化生產(chǎn)的特點(diǎn),與冶金行業(yè)一起被稱為自動化控制要求最高的行業(yè)。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,交流傳動系統(tǒng)在造紙行業(yè)的應(yīng)用越來越廣泛,高性能、矢量控制型變頻器的出現(xiàn),使得過去需要由直流雙閉環(huán)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的傳動控制,完全可以由交流傳動系統(tǒng)來完成。為了滿足不同類型的紙張生產(chǎn)和提高勞動生產(chǎn)率的需要,要求造紙生產(chǎn)線向高速化、全自動化方向發(fā)展,工業(yè)控制器(PLC)和現(xiàn)場總線越來越多地應(yīng)用在造紙行業(yè)。這次,在淄博第二板紙廠,采用艾默生TD3000系列矢量控制型變頻器、艾默生現(xiàn)場總線適配器和S7-300 PLC組成的控制系統(tǒng),完美地實(shí)現(xiàn)了整條生產(chǎn)線的控制,為將來艾默生變頻器在高速紙機(jī)上的應(yīng)用打下了良好的基礎(chǔ)。<BR> 二、板紙生產(chǎn)線工藝簡介<BR> 該板紙機(jī)的型號為HT3000/110,是多圓網(wǎng)多烘缸板紙機(jī),適用于生產(chǎn)用木漿、廢紙漿及其它漿料抄造定量為130-250g/m²的瓦楞原紙、掛面牛皮紙及箱板紙等品種。該型板紙生產(chǎn)線主要由壓榨部、烘干部、傳動部三部分組成。與之配套的設(shè)備有三輥半濕壓光機(jī)(即后面的光澤缸)、四輥壓光機(jī)及水平式圓筒卷紙機(jī)。<BR> 壓榨部的選型為一道雙毛布主壓榨、兩道正壓榨。壓榨部機(jī)架為型鋼焊接件,每條毛布圈路內(nèi)配置雙縫吸水箱、張緊器、校正器、高中壓噴水管及輥?zhàn)蛹訅汉蜌鈩蛹訅旱妊b置。紙漿通過輥?zhàn)蛹訅汉蜌鈩蛹訅赫掣皆诿忌,紙漿通過毛布之間的擠壓和雙縫吸水箱(抽真空)對紙漿脫水后初步定形為板紙。毛布最大工作張力為4.5N/mm。<BR> 各道壓區(qū)線壓:(N/mm)<BR> 雙毯主壓 設(shè)計線壓:60  工作線壓:40<BR> 一道單毯壓榨 設(shè)計線壓:80  工作線壓:60<BR> 二道單毯壓榨 設(shè)計線壓:100 工作線壓:80<BR> 烘干部為保證烘干能力,烘缸(熱源是蒸汽)直徑為Ф1500*3350mm,配有24只,其中最后一只為冷缸,烘缸分組按6+6+6+半干壓(光澤缸)+6排列。每組缸有4只缸為主動,其余為被動,之間通過干網(wǎng)連接。每條干網(wǎng)均配有氣動校正器、電動張緊器、導(dǎo)輥等。烘干部傳動側(cè)機(jī)架采用三角機(jī)架封閉式齒輪傳動,操作側(cè)為型鋼焊接箱型結(jié)構(gòu),烘缸全部使用滾動軸承,稀油潤滑。通過壓榨部基本定形的板紙在烘干部被干網(wǎng)壓附在烘缸表面,經(jīng)過前三組缸烘干,板紙的干度在80%~85%之間,之后通過光澤缸對板紙進(jìn)行初級壓光,然后板紙經(jīng)過第四組缸烘干,干度在90%~94%之間,此后板紙通過四輥壓光機(jī)兩次壓光成為成品板紙,最后經(jīng)過水平式圓筒卷紙機(jī)將板紙成卷。<BR> 傳動部采用交流變頻分部傳動形式,分別由真空回頭輥(37KW)、一壓(75KW)、二壓(37KW)、三壓(37KW)、一組缸(22KW)、二組缸(22KW)、三組缸(22KW)、光澤缸(30KW)、四組缸(22KW)、壓光(37KW)及卷紙(15KW)等11個傳動點(diǎn)組成,共計363KW,每一臺交流變頻專用電機(jī)通過硬齒面齒輪減速箱直接傳動各主動輥或主動齒輪。每一傳動點(diǎn)配有相應(yīng)的聯(lián)軸器、中間軸(包括萬向節(jié))和基礎(chǔ)板。各部分設(shè)置啟動、停止、升速、降速按鈕,達(dá)到單調(diào)、統(tǒng)調(diào)、運(yùn)行/爬行等功能,設(shè)置運(yùn)行、故障指示燈,電流、速度指示儀表等。<BR> 板紙機(jī)主要技術(shù)參數(shù):<BR> 生產(chǎn)品種:瓦楞原紙、掛面牛皮紙、箱板紙等<BR> 抄造定量:130-250g/m² 凈紙寬度:3000mm<BR> 網(wǎng)寬: 3350mm 生產(chǎn)能力:55-60T/d<BR> 工作車速:75-140m/min 設(shè)計車速:150m/min<BR> 主機(jī)軌距:3900mm 傳動方式:變頻調(diào)速,分部傳動<BR> 裝機(jī)容量:363KW 外型尺寸:(長*寬*高)67*10.5*6m<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200691811103050319.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200691811103050319.jpg" border=0 alt=按此在新窗口瀏覽圖片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> 三、系統(tǒng)設(shè)計<BR> 1、控制要求<BR> 1)、11個傳動點(diǎn)采用矢量控制型變頻器組成閉環(huán)系統(tǒng);<BR> 2)、Profibus現(xiàn)場總線控制<BR> 控制的重點(diǎn)是保證各傳動點(diǎn)的線速度保持一致,尤其要保證線前兩級一壓和真空回頭輥的嚴(yán)格同步,并保證兩個電機(jī)的負(fù)荷均衡。因其工藝上的特點(diǎn),要求轉(zhuǎn)矩控制快速響應(yīng)和準(zhǔn)確控制,能以很高的控制精度進(jìn)行寬范圍的閉環(huán)調(diào)速運(yùn)行。并且當(dāng)某一傳動點(diǎn)因故障停機(jī)時,在不影響生產(chǎn)的情況下能正常啟動。<BR> 2、系統(tǒng)控制方案及設(shè)備選型<BR> 該控制系統(tǒng)的關(guān)鍵是在系統(tǒng)負(fù)荷變化時,如何能保證各傳動點(diǎn)的線速度一致。<BR> 考慮到為將來的高速紙機(jī)做技術(shù)上的鋪墊,我們選用了艾默生TD3000系列變頻器和西門子S7-315-2DP可編程控制器,通過Profibus現(xiàn)場總線組成整個的控制系統(tǒng)?删幊炭刂破(PLC)通過Profibus總線實(shí)時采集負(fù)荷數(shù)據(jù),完成對各傳動點(diǎn)速度控制和轉(zhuǎn)矩控制的在線疊加,以實(shí)現(xiàn)各傳動點(diǎn)的自動負(fù)荷均衡,每個傳動點(diǎn)設(shè)有微調(diào)按鈕,必要時進(jìn)行手動調(diào)整(通過程序限制手動微調(diào)的調(diào)節(jié)范圍),同時通過通訊方式讀取變頻器的輸入端子狀態(tài),即將變頻器的控制端子作為PLC的DI端子,從而減少了PLC的數(shù)字量輸入模塊數(shù)量。TD3000系列變頻器的調(diào)速范圍是1:1000,完全能滿足控制精度的要求,并且其在10~300rpm時低于10%的轉(zhuǎn)矩脈動及電機(jī)預(yù)勵磁功能,使啟動運(yùn)行平滑、無沖擊和抖動,從而能更好的承受一定的負(fù)荷變化。適配器選擇艾默生專為其變頻器應(yīng)用PROFIBUS現(xiàn)場總線而生產(chǎn)的TDS-PA01,它屬于Profibus智能從站,能響應(yīng)主機(jī)的查詢,并執(zhí)行主機(jī)下發(fā)的控制命令。<BR> 3、系統(tǒng)組成<BR> 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如下圖所示。<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200691811223019357.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200691811223019357.jpg" border=0 alt=按此在新窗口瀏覽圖片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> 圖1</P><P> 系統(tǒng)的硬件接線圖見圖2。(以真空回頭輥?zhàn)冾l器的接線為例)<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200691811253165424.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200691811253165424.jpg" border=0 alt=按此在新窗口瀏覽圖片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> 變頻器的功能參數(shù)設(shè)置見表1。。<BR> 11臺變頻器的參數(shù)基本相同,但略有差別,變頻器的功能參數(shù)設(shè)置見下表:<BR> 參數(shù)號 設(shè)定值<BR> F0.02 1(閉環(huán)矢量)<BR> F0.03 6(通訊給定)<BR> F0.05 2(通訊控制)<BR> F0.10 90(加速時間)<BR> F0.11 90(減速時間)<BR> F1組電機(jī)參數(shù) 根據(jù)電機(jī)分別設(shè)定<BR> F2.00 光澤缸和4組缸:2(跟蹤起動)<BR> 其它傳動點(diǎn):0(從起動頻率起動)<BR> F2.09 1(自由停車)<BR> F3.00-F3.03 ASR速度調(diào)節(jié)器PI參數(shù),在出廠參數(shù)基礎(chǔ)上,根據(jù)實(shí)際情況略加調(diào)整<BR> F3.07 120%<BR> F3.08 0(都未加制動單元)<BR> F5.01-F5.08 0輸出<BR> (可編程通過總線讀取每臺變頻器的端子狀態(tài),每個端子的具體功能在可編程中定義)<BR> F5.11 1(PA-PC輸出變頻器運(yùn)行中信號)<BR> F6.08 0(AO1定義為頻率輸出)<BR> F6.09 3:適用于回頭輥、一壓、二壓、三壓、一組缸(AO2定義為電流輸出)<BR> 4:適用于二組缸、三組缸、 光澤缸、四組缸、壓光機(jī)、卷紙機(jī)<BR> (AO2定義為轉(zhuǎn)矩%輸出)<BR> F6.10-F6.13 根據(jù)不同變頻器F6.09的選擇適當(dāng)調(diào)整,<BR> 使顯示儀表的指示與對應(yīng)參量的實(shí)際值相等。<BR> F9.00 3<BR> F9.01 0<BR> F9.02 3~13(順序分配)<BR> F9.03 4(PPO4)<BR> F9.05 PZD3連接值=10(電機(jī)轉(zhuǎn)矩%)<BR> F9.08 PZD6連接值=12(開關(guān)量輸入狀態(tài))<BR> FA.02 8(復(fù)位有效)<BR> FB.00 600(脈沖編碼器每轉(zhuǎn)脈沖數(shù))<BR> FB.01 0(PG方向)</P><P> 三、系統(tǒng)安裝與布線<BR> 因系統(tǒng)采用了PROFIBUS總線的控制方式,總線的通訊速率達(dá)45kbit/s,為避免因設(shè)備的安裝和布線造成對整個系統(tǒng)的影響,所以嚴(yán)格參照SIEMENS的接線標(biāo)準(zhǔn)接線,并且處理好系統(tǒng)的接地,以提高系統(tǒng)的抗干擾能力。<BR> 四、系統(tǒng)調(diào)試<BR> 調(diào)試的關(guān)鍵集中在真空回頭輥和一壓的啟動,因?yàn)槎咧g是通過毛布軟聯(lián)接,所以當(dāng)二者之間的負(fù)荷略有差別時,由于毛布的張力,就會造成嚴(yán)重的負(fù)荷不均衡,從而造成不能正常啟動,即使能夠在某一頻率下啟動,當(dāng)改變運(yùn)行速度或負(fù)載變化時,就會出現(xiàn)故障,因?yàn)橐唤M變頻器參數(shù)不可能滿足此種軟聯(lián)接負(fù)荷變化。要解決此問題,就需要在真空回頭輥和一壓運(yùn)行時實(shí)時的調(diào)整二者的運(yùn)行頻率,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)實(shí)時的負(fù)荷均衡控制,其它各傳動點(diǎn)以速度鏈的方式達(dá)到同步,從而實(shí)現(xiàn)負(fù)荷均衡。<BR> PLC負(fù)荷均衡算法實(shí)現(xiàn)分兩部分:<BR> ⑴在PLC內(nèi)做一個給定積分器,使其加速時間大于變頻器內(nèi)部的加速時間,這樣可以隨意控制真空回頭輥和一壓的升速時間和升速步距,以保證在啟動過程和恒速時進(jìn)行微調(diào)疊加的可能性。程序流程圖見圖3。<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/20069181126517089.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/20069181126517089.jpg" border=0 alt=按此在新窗口瀏覽圖片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A></P><P> ⑵速度控制和轉(zhuǎn)矩控制的疊加,即在保證主給定基本不變的基礎(chǔ)上,通過檢測負(fù)載的轉(zhuǎn)矩的變化,對主給定做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。程序流程圖見圖4。<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200691811282885151.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200691811282885151.jpg" border=0 alt=按此在新窗口瀏覽圖片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> 通過PLC算法解決了各傳動點(diǎn)的啟動和運(yùn)行問題,但系統(tǒng)正常運(yùn)行時,出現(xiàn)某一傳動點(diǎn)無故停機(jī)的現(xiàn)象。<BR> 分析原因:<BR> ⑴停機(jī)信號是由PLC的數(shù)據(jù)區(qū)紊亂,造成送出的數(shù)據(jù)恰好是停機(jī)指令;<BR> ⑵PLC的確接收到停機(jī)信號;<BR> ⑶總線因受到干擾自己產(chǎn)生的紊亂信號。<BR> 經(jīng)過對PLC的在線實(shí)時監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)設(shè)備無故停機(jī)時,PLC的確是送出了停機(jī)指令,這說明PLC是接收到了停機(jī)信號,因?yàn)槊總傳動點(diǎn)的控制信號是PLC通過Profibus總線從變頻器中讀取的,所以錯誤信號來源于變頻器的干擾。<BR> 抗干擾措施:<BR> ⑴硬件抗干擾<BR> 將原來停機(jī)按鈕的常開點(diǎn)改為常閉點(diǎn),使停車有效信號與干擾信號反向。<BR> ⑵軟件抗干擾<BR> PLC從變頻器中連續(xù)多次讀取停機(jī)信號后方認(rèn)為是真正的停機(jī)信號。程序流程圖見圖5。<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/20069181129820398.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/20069181129820398.jpg" border=0 alt=按此在新窗口瀏覽圖片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> 注:通過調(diào)整狀態(tài)有效的比較次數(shù)即可調(diào)節(jié)軟件抗干擾的能力。<BR> 通過以上抗干擾措施的實(shí)施,設(shè)備無故停機(jī)的現(xiàn)象完全消除。<BR> 五、系統(tǒng)完善<BR> 1、真空回頭輥和一壓在負(fù)載變化較大時,負(fù)載電流的波動較大,動態(tài)微調(diào)的算法仍可改進(jìn)。<BR> 2、當(dāng)紙卷的卷徑變大時,張力增大,會造成壓光機(jī)和四組缸被拖至發(fā)電狀態(tài),出現(xiàn)過壓的現(xiàn)象,所以PLC應(yīng)實(shí)現(xiàn)全線控制的自動微調(diào),今后,可在系統(tǒng)優(yōu)化時實(shí)現(xiàn)。<BR> 3、現(xiàn)場控制信號是PLC通過PROFIBUS讀取變頻器的端子狀態(tài)來實(shí)現(xiàn)的,這樣減少了PLC的I/O模塊的數(shù)量,但同時也增加了整個系統(tǒng)對Profibus總線的依賴性及對抗干擾的要求。<BR> 六、結(jié)束語<BR> 該控制系統(tǒng)已成功應(yīng)用于淄博第二板紙廠,設(shè)備運(yùn)行正常,尤其是基本實(shí)現(xiàn)了全線自動負(fù)荷均衡大大降低了操作人員的勞動強(qiáng)度。這是TD3000系列變頻器首次應(yīng)用于整條板紙生產(chǎn)線,并獲得成功,是艾默生變頻器在造紙行業(yè)提供成套解決方案的典型案例,也為其今后應(yīng)用于高速紙機(jī)奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。</P><P> <BR>
 

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公司名稱: 艾默生CT
聯(lián) 系 人: 銷售部
電  話: 021-54260668
傳  真: 0755-86010101
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